【故障实例13】 装置在产生断相故障时无脱扣动作。断相故障发生时,“断相”故障指示灯点亮,并发出声光报警,但并未脱扣跳闸。好在警报声引起巡检人员注意,及时采取了停电修复措施。
据此故障现象判断,故障检测电路应该无异常,储能脱扣控制电路和QF脱扣电路可能存在故障。为装置上电检修,操作按钮SB1,人为生成手动脱扣信号,检测QF线圈两端有短时的400V以上直流电压,说明储能脱扣控制电路和QF脱扣电路都是正常的,但装置为何没能作出脱扣动作呢?
拆开空气断路器QF,手动操作机械脱扣装置的扣销,也无法作出脱扣动作,检查之下,发现机械脱扣装置已严重变形,使脱扣控制失灵。后询问相关工作人员,断路器QF被拆开过,可能安装方法不良,造成内部脱扣机构严重变形,使脱扣控制失灵。重新修复并调整机械脱扣机构(若损坏严重,应更换QF),故障排除。
【故障实例14】 装置上电即报“不平衡”故障,但检测三相电源电压,基本正常。拆开装置外壳,发现RP3的中心头引线断掉,使N12、N13、N14电压比较器的同相输入端处“悬浮”电位,产生随机性高电平信号输出。接好RP3的引线,装置正常运行。(www.xing528.com)
【故障实例15】 装置能合闸投运,但负载电动机起动时,即报出“过载”故障,未有延时保护过程。但经过检查,负载电动机和电动机电缆都是好的,没有短路故障发生。测量起动电流,也在正常值以内。
先检查过载整定电位器RP1,整定挡次的位置是正确的,与变压器的容量值相对应。说明并非设置不当造成误报警,而是电路本身不良,出现误保护停机。先将稳压二极管DW5(见图2-27)与电路脱开,解除短路信号传输环节,从RP1的中心臂送入0~24V的可变直流电压,模拟电流检测信号输入,后级电路表现正常,并不误报短路故障。
测量稳压二极管DW5,已经击穿损坏,致使起动电流检测信号,不经延时电路,直接送入N5的同相输入端,形成“短路信号”。更换DW5,故障排除。
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