实例1:工作台不能移动的故障处理。
故障现象:工作台不能移动,7020号报警。
故障检查与分析:该机床为匈牙利MKC500卧式加工中心,所用系统为SI-NUMERIK 820数控系统。
查机床使用说明书,7020号报警为工作台交换门错误,检查工作台交换门行程开关,未发现异常;在显示器上调用机床PLC输入/输出接口信息表,可以看出E10.6、E10.7为“0”。在正常情况下,E10.6应为“1”,而E10.6正是工作台交换门行程开关之一。对应机床PLC输入/输出接口信息表上E10.6进行检查,发现SQ35行程开关压得不很好,即接触不良,以致造成上述故障报警。
故障处理:将SQ35行程开关修理后,故障排除。
实例2:工作台回零不旋转故障。
故障现象:TH6263加工中心,开机后工作台回零不旋转且出现05号、07号报警。
故障检查及分析:利用梯形图和状态信息,首先对工作台夹紧开关8Q6的状态进行检查,138.0为“1”,正常。手动松开工作台时,138.0由“1”变为“0”,表明工作台能松开。回零时,工作台松开了,地址211.1TABSC和211.2TABSC都由“0”变为“1”。211.3TABSC也由“0”变为“1”,然而经2000ms延时后,又由“1”变成了“0”,致使工作台旋转信号无。经过反复几次试验,发现工作台液压存在问题。正常工作压力为4.0~4.5MPa,在工作台松开抬起时,液压由4.0MPa下降到2.5MPa左右,泄压严重,致使工作台未完全抬起。松开延时后,无法旋转,产生过载。
故障处理:将液压泵检修后,保证正常的工作压力,故障消除。
实例3:工作台回零不旋转故障。
故障现象:机床开机后,工作台回零不旋转且出现05号、07号报警。
故障检查与分析:TH6263加工中心系大连机床厂生产。此故障完全按上例方法检查,检查状态信息同上例一样,查液压也正常。故障显示肯定是过载造成,只是不确定是电动机故障还是工作台机械故障。首先检查电动机,因为此项检查较为容易。将刀库电动机与工作台电动机交换(型号一致),故障仍未消除,所以肯定是工作台机械故障。将工作台卸开,发现鼠齿盘中的六组碟簧损坏不少。(www.xing528.com)
故障处理:更换碟簧。更换之后,工作台仍不旋转。仍利用梯形图和状态信息检查,139.3INP.M信息由“1”变为了“0”,139.5SALM.M由“0”变为了“1”,即简易定位装置在位信号灯不亮,未在位,且报警。手动旋转电动机,使之进入在位区INP为“1”,灯亮,故障消除。
实例4:加工中心分度头过载报警。
故障现象:开机后报警,第四轴过载。
故障检查与分析:亚威PC3060加工中心,控制系统为FANUC 0MC。其数控分度头即第四轴过载多为电动机缺相,反馈信号与驱动信号不匹配或机械负载过大引起。检查如下:
①打开电气柜,先用万用表检查第四轴驱动单元控制板上的熔断器、断路器和电阻是否正常。
②因X、Y、Z轴和第四轴的驱动控制单元的电路板均属同一规格型号,把第四轴的驱动单元和其他任一轴的驱动单元对换安上,开机,断开第四轴(关闭操作面板上的4NG按钮),测试与第四轴对换的那根轴运行是否正常,若正常,证明第四轴的驱动控制单元是好的;否则证明第四轴的驱动控制单元是坏的。更换后,再继续检查以下项目。
③检查第四轴内部驱动电动机是否缺相。
④检查第四轴内的蜗轮蜗杆传动是否灵活,是否有咬死现象。
⑤检查第四轴与驱动单元的连接电缆是否完好。由于连接电缆长期浸泡在油中老化,以及随着机床来回运动而折断,最后导致电路短路而造成开机后报警,第四轴过载。
故障处理:更换此电缆后,故障排除。
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