1.SINUMERIK 840D、810D系统报警类型及代码
以0、1、3开头的报警属于系统性报警(0—NCK报警,1—MMC报警和信息,3—611D报警),均可通过西门子诊断手册查到相关内容和解决办法。
以5~7开头的报警或信息均可由机床制造厂定义和编辑,且一一对应DB2数据块中某位。
以6开头的报警主要用来使各轴或主轴取消使能、停止运行。
以5开头的报警相对复杂,包含内容较多,有进给禁止类、读入禁止类、NC启动禁止类、进给停止几何轴类等报警,而且均以不同通道分类,可从西门子调试手册上查到。
2.SINUMERIK 840D故障维修实例
实例1:采用SINUMERIK 840D系统的外圆磨床X轴滑台振动
故障分析与检查:该机床投入使用几个月后,当X轴运动停止,便产生X轴滑台振动,而且越来越严重。X轴的伺服电动机通过传送带连接滚珠丝杠,拆开伺服电动机护罩,发现电动机轴带动连接传送带和滑台一起振动,用手按一下传送带,振动停止,故怀疑机床使用一段时间后,机械阻尼变小,而伺服环的增益没有变,所以使伺服系统产生振荡。
故障处理:将X轴的增益机床数据MD1407从0.95下调到0.70时,机床稳定运行。
实例2:采用SINUMERIK 840D系统的数控内圆磨床在执行加工程序起动主轴时出现“700024 WORKHEAD SPINDLE STILL FROM IFM-141SQ2”报警,主轴无法起动
故障分析与检查:在出现故障进行检查时还有报警“700022 AXIS DETACH”,“2162 Channel 1 Axis S1/SP1 VDI-Signal‘Drive Enable Reset’”和“300600 AxisSP1 Drive Fault”。
700024报警指示传感器IFM-141SQ2检测主轴停止,为了确认是否是传感器失灵引起主轴停转,对传感器IFM-141SQ2进行检查,结果正常。检查工件主轴也未发现问题,通过机床数据MD1719观察主轴起动,当电流超过4.8A后,就出现报警。检查机床数据MD1122,设定的电流最大值为4.8A,因为主轴起动时电流已超出极限,所以出现300600和2162报警,使主轴停转,从而产生700024和70022报警。
故障处理:因为驱动模块的功率还允许,并且主轴机械机构没有发现问题,所以将电流极限机床数据MD1122从4.8改为6.8后,主轴起动正常,加工正常进行。但过几天又出现报警,检查电流实际电流值MD1719在起动主轴时超过了6.8A,对主轴机械机构进行调整后,使主轴起动电流低于5A。这时机床工作正常,再也没有出现这个故障。
实例3:采用SINUMERIK 840D系统的一台数控外圆磨床在启动加工程序加工时,执行几段程序后,出现“12550 Channel 1 block name ZY_ROLL not defined or option not installed”报警,指示子循环程序ZY_ROLL不存在
故障分析与检查:检查加工程序,在主程序中调用了子循环ZY_ROLL,检查程序存储器没有发现这个程序,可能是操作者误将其删除。
故障处理:将子循环ZY_ROLL存入系统后,机床加工程序恢复正常运行。
实例4:一台数控磨床开机,X轴回参考点时出现“25050 Axis X Contour Monitoring”报警,移动Y轴和Z轴都出现这个故障
故障分析与检查:因为所有伺服轴都不动,说明是伺服系统的公共问题,首先检查电源模块,整流输出电压(540VDC)正常;检查各个使能信号都正常。更换伺服驱动模块和总线未发现问题;重新配置伺服轴也没解决问题;检查电源模块,发现端子9和112之间的西门子公司出厂短接片的一个脚断裂,使端子9和112没有短接。
故障处理:用导线将端子9与112短接,这时开机,机床恢复正常工作。
实例5:SINUMERIK 840D数控系统的“2001 PLC has not start up”和“120202、120201 waiting for a connection to the NC/PLC”报警是通信网络的故障
SINUMERIK 840D数控系统有OPI、MPI、SIMATIC X111三种网络。其中,OPI、MPI网络均遵循MPI协议:单元无顺序连接,每个单元有唯一节点地址,NCU单元(NCK+PLC)的节点地址是固定的(在OPI网络是13,在MPI网络是3),如图6-89所示;连接每个单元的电缆插头设有终端电阻,是否接入终端电阻靠开关控制,连接电缆尽量短。
图6-89 SINUMERIK 840D数控系统网络
现以OPI网络为例,说明数控系统出现2001、120202、120201报警(MCP面板灯闪烁)时的解决方法。
①检查NCU模块接口X101所接的MCP、MMC(PCU××)、HHU、Dis- tributor Box、NCU、NCU Box、通信电缆、电源模块的设备总线、屏蔽线以及OPI网络连接单元的终端电阻设置(始、终端单元终端电阻开关必须设置为ON,中间单元终端电阻开关设置为OFF)。
②在LED上检查OPI网络节点地址。按“Start-up”软键→按“MMC”软键→按“Operator Panel”软键,操作面板显示接口参数:
Connection:标准1∶1
Bus:OP(11.5M Baud)
Highest Bus Address:最大31
MMC Address:默认1
NCK Address:默认13
PLC Address:13
确认后,按“Save”软键→按“OK”软键→按“NCK Reset”软键,设置生效。
③MCP单元上S3开关第1位设置决定其地址:ON—OPI,OFF—MPI。
④在LED上检查NCK地址。按“Start-up”软键→按“NC”软键→按“NCK”软键,此时显示的NCK地址要与②中一致。如果地址发生冲突,有可能输入口令会无效,显示页面空白,不能加载NC/PLC,一般出现120202报警。
⑤清除并重装系统NCK(NC)和PLC数据(清除之前必须做好数据备份!)。
a.清除NCK数据。可在LED或NCU模块上进行,后者的方法是:开机状态下,将NCU模块的S3开关拨到“1”位置,然后按“Reset”键,此时NCU显示“6”,只有PR和+5V两个绿色信号灯亮,表示RAM清空,随后将S3开关拨回“0”。
b.清除PLC数据。可用S7编程软件和NCU模块进行,后者的方法是:先将S4开关拨到“2”位置(PS红灯亮),再将其转到“3”位置,保持大约3s,直至红灯灭了又亮,然后在3s内将S4开关先转到“2”,再转到“3”,再转回到“2”位置,这个过程PS灯先闪亮,然后持续亮。随后将S4开关转到“0”位置,这时PS红灯灭,PR绿灯亮,PLC数据即被清除。
c.回装数据(在Service级别下)。按“Service”软键→按“>”软键→按“Series start-up”软键→按“Read start up archive”软键→选择NC/PLC文件→按“Start”软键→按“Yes”软键,开始回装数据。
⑥如果以上方法不能解除报警,可更换NCU模块或NCU Box后再重装数据。更换NCU模块时,若出现右侧PLC所有灯闪亮(FC、FB功能块调用顺序混乱),可将S3拨到“1”,S4拨到“3”,按NCU板上“RESET”键。没有NCU模块,可将OPI网络(X101)接入MPI网络(X122),具体操作略。
实例6:采用SINUMERIK 840D的立式五坐标铣床出现“2001 PLC has not start up”报警
故障分析:通常加载PLC数据此报警即可解除,但该机床加载数据后不能保持并出现120202、120201报警,NCU板上的显示不断重新启动,更换NCU板,故障依旧,检查MMC至NCU板间电缆,手轮等正常,最后发现NCU板显示灯异常(闪烁),确认NCU板的电源模块NCU Box故障,更换后报警解除。
实例7:采用SINUMERIK 840D的龙门式五坐标机床加工时出现120202报警
通常先检查PCU50显示的MMC、NCK、PLC地址和波特率,发现NCK地址从13变为2,改回13后报警解除。
实例8:采用SINUMERIK 840D的五坐标机床加工时出现120202报警,页面空白,软键灰色,数据不能加载
先检查PCU50显示的MMC、NCK、PLC地址和波特率,再检查电缆、手轮均正常,更换NCU板后报警解除。
实例9:采用SINUMERIK 840D的卧式五坐标机床加工时瞬间出现120202、120201报警,几秒后恢复正常,故障复现
检查PCU50显示的MMC、NCK、PLC地址、波特率、终端电阻、电缆、手轮均正常,更换NCU板、NCU Box模块,故障依旧。怀疑PCU50至NCU板间电缆接触不良,改接临时短电缆,报警解除,故障原因是原电缆较长,造成信号衰减。将其多余部分剪去后重新接入机床,开机运行正常。
实例10:数控车削中心的SINUMERIK 840D数控系统工作时出现了死机
该机床在一次正常起动的过程中突然电网断电,等电网正常后,重新起动,系统在引导Start Win95…后出现蓝屏,没有以前熟悉的数据装载引导框和任何信息,处于死机状态。重新起动,状态依旧。
故障分析:是由于在起动过程中突然断电,对系统造成破坏,引起死机。SINUMERIK 840D数控系统是一个多微处理器的数控系统,由NCU(NC部分)、MMC人机通信和PLC(可编程序逻辑控制器)模块三部分构成。经过仔细观察发现,上电后NCU上的指示灯处于正常工作状态,PLC模块的I/O口状态指示正常。因此,故障肯定出在MMC上,系统突然断电造成某些文件缺损。
重新启动后进入DOS界面,观察MMC文件夹下的文件是否完整。在和车间的另一台铣削加工中心的SINUMERIK 840D系统上的MMC文件夹下的文件进行比较后,发现缺少MMC.INI文件和MMCCOLOR.INI文件。将其复制至有故障的系统,重新起动后,出现了熟悉的数据引导界面。但又产生了新的问题,提示有一些机床数据文件找不到。经分析知,该铣削加工中心的系统软件为V5.3,而车削中心的版本为V4.4,故加载数据文件有差异。随即和西门子服务工程师取得联系,重新装载标准的4.4版本的两文件,起动后工作正常。
实例11:意大利产数控磨床,配SINUMERIK 840D系统,工作中突然停机,屏幕上出现“Communication to NC failed”报警
检查数控系统NCU板,发现板上故障及状态指示灯无一点亮,测量面板端子上的电压,发现无输出,因此判定电源板已坏。拆下损坏电路板进行检查,发现板上存在短路,引起输出保护,后查出短路元件并清除后,电源板电压输出正常,装机后系统恢复正常。
实例12:SINUMERIK 840D系统开机后,NCU(数控单元)不能顺利起动,状态数码管的数字在0-1-9步反复循环不能结束(正常起动成功后应显示6),NCU板上的所有故障及状态指示灯全亮。报警提示“Communication to NC failed”
经检查和分析,故障应是NCU板上所引起,灯都亮,表示电源板正常。故障在第一次出现时,根据报警说明,检查了板上有关部分电路和连接,因报警是通信不能连接,分析有可能是软件卡故障,但更换后也一样。检查电缆正常,后查看板上发现在软件卡插座上因风扇吹风粘有许多灰尘,因此认为可能是短路。将其清除后开机启动成功,对机床进行格式化,装载NC、PLC后系统正常。
实例13:SINUMERIK 840D系统格式化方法
①将S4开关从“0”转到“2”位,PS LED灯亮,按RESET键。
②转动开关到“3”,并在这个位置上维持约3s,直到PS STOP灯灭掉后再次点亮。
③3s内,将开关S4按“2-3-2”的顺序转动,PS灯以2Hz的频率连续闪亮。
④在PF和PS点亮后转动S4开关到“0”位,PS和PF灭,PR灯(绿)亮。PLC存储器清除,PLC在(CYCLE)循环模式运行。(www.xing528.com)
⑤PLC的重新起动:将PLC起动开关S4从“2”转到“1”或“0”。
⑥然后打开服务工作区,按要求输入用户密码,拷贝PLC、NC、工件程序到指定文件夹,机床即正常。
3.SINUMERIK 810D系统故障维修实例
实例1:西门子数控加工中心SINUMERIK 810D上电开机后,操作界面上显示“Waiting for NCK connecting…”,控制面板指示灯持续闪烁,系统启动不了
故障分析:这类故障属于无故障代码类,需要从原理上分析。SINUMERIK810D的数据分为三种:NCK数据主要完成传统NC控制,如加工程序块的预处理、插补运算、连接伺服驱动单元、实现位置控制等功能;MMC数据主要完成人机通信功能,如控制整个系统的操作、显示及外部数据交换、加工程序的输入/输出、系统自诊断、模拟加工等功能;PLC数据主要完成由用户来编制的控制程序,如机床的操作显示、运行控制、监控机床故障等功能。机床的起动顺序是PLC→NCK→MMC。
产生上述故障的原因可能有:NCK通信电路故障;PLC与MMC之间通信故障;NCK机床数据丢失;PLC数据有故障存在。
故障排除方法:
①检查起动中所有的指示灯及报警信号,发现机床背面NCU模块上SF报警指示灯(红灯)亮,同时PLC输出模块上PS故障灯(红灯)也亮。
②检查NCK通信电路以及周边电路均正常。
③经以上检查后,分析判断可能是NCK机床数据与PLC内部数据丢失或损坏。这时必须对系统进行一次总清或总复位,才能保证系统的正常启动。系统总清包括NCK总清与PLC总清,操作顺序为:先进行NCK总清,再进行PLC总清。
NCK总清(也称为NC总清)操作步骤:
a.系统上电重启后,将NCU模块上的S3开关从“0”拨到“1”。
b.按NCU上的“RESET”键(NCU状态显示数码管闪烁“5”“6”)。
c.当数码管显示的值为“6”后,将S3开关由“1”拨回到“0”,NCK总清执行完成。
NCK总清后,SRAM内存中的内容被全部清掉,所有机器数据(Machine Data)被预置为缺省值。
PLC总清操作步骤:
a.S4开关从“0”拨到“2”(PR绿灯灭,PS红灯亮)。
b.S4开关从“2”拨到“3”(PS红灯先灭后亮,在PS灯重新亮起之后的3s内完成下一步)。
c.S4开关从“3”拨到“2”,再从“2”→“3”→“2”(PS红灯开始闪烁,证明PLC数据正在被清空中)。
d.当PS红灯停止闪烁后,将S4开关从“2”拨到“0”(PR绿灯亮,PS红灯灭),PLC总清执行完成。
PLC总清后,PLC程序可通过STEP7软件传至系统,如PLC总清后屏幕上有报警,可作一次NCK复位(热起动)。
④系统总清完毕,准备回装NCK与PLC数据。在一个机床的工程项目完成后,当前的有效数据,包括机床数据、PLC程序、NC编程数据(刀具补偿、零偏、R参数等)都保存在SINUMERIK 810D NCU模块的SRAM中。当系统断电时,由一块3.6V的锂电池提供掉电保护。当电池失效、数据丢失或更换模块后,必须重新恢复这些数据,原来备份的这些数据保存在机床上的NC卡中。
将NC卡中的备份数据回装到NCU RAM区,操作如下:
a.重新上电,起动机床。
b.进入“Service”区域中“Series Start-up”,选择垂直菜单“Read Start-up Archive”。
c.指定待装的压缩文件,选择垂直菜单“Start”启动回装。
回装数据成功后,关闭机床。重新启动后,系统自动加载NCK与PLC数据,起动成功,故障排除。
实例2:SINUMERIK 810D系统能正常起动,但不能正常运行。运行后,操作界面上显示主轴报警,内容为:“21612通道1轴S1/SP1 VDI信号伺服使能位移时被复位”,机床立即停止运行。
故障分析:系统启动正常,表明PLC检测到所有的设备,主要是输入/输出设备均正常。但是正常工作时,需要满足许多其他的外部条件,系统才能正常工作。进行加工时,系统首先进行自检,发现故障,进行报警。针对此故障现象,故障原因可能有:编码器电路断路或短路;编码器已损坏;编码器信号受到干扰;加工编制的零件程序有问题。
故障排除方法:
①检查编码器电路(控制柜侧)、插头等均正常。
②检查编码器周边密封良好。
③检查编码器电路(主轴电动机侧),均无短路或断路现象。
④取下编码器,接上5V直流电源,使用示波器、手动旋转编码器轴,观察其波形,发现无零点脉冲输出信号,可以断定是编码器故障。
更换型号为ERN:1387.020-2048-G3的同一型号编码器后,故障排除。
实例3:计算机向西门子数控加工中心SINUMERIK 810D进行实时传输数据时产生故障,操作界面上显示“RS232传输错误”
故障分析:由于SINUMERIK 810D系统不带硬盘,所以在遇到大的加工程序的时候,系统只能采用实时传输模式,即程序输入到RAM中缓存,达到25436Byte左右后,暂停传送程序。如果从电脑发送程序到缓存后不能暂停,则发送的数据只能被丢弃,这时西门子系统就会报警,造成RS232传输故障。针对此故障现象,故障原因可能有:RS232通信设置不正确;RS232接口有问题;通信信号受到干扰;系统电源电压不稳定。
故障排除方法:
①检查RS232通信设置,均为西门子的默认设置,正常。
②更换新的RS232通信电缆与计算机,故障依旧。
③检查周围并没有干扰源。
④更改RS232参数设置,以确保数据的正常传输。经过大量试验,总结出一组稳定的通信数据设置,方法为:分别在SINUMERIK 810D操作面板上、数据传送软件和设备管理器中,进行以下参数更改,并保存设置,即将“数据位8位”更改为7位;“奇偶校验无”更改为“偶校验”;“停止位1位”更改为“停止位2位”。
上述处理后,重新传送文件,故障消失。
实例4:SINUMERIK 810D系统起动时,显示700041故障,一闪而过,加工中心能够加工,但偶尔会连续出现21612、25201、300508报警,致使机床停止加工。
故障分析:700041故障,属于用户故障代码,根据机床诊断说明书,该故障很可能与刀库有关。加工中心能够加工,说明编码器没有严重的硬件故障。系统启动后,首先进行自检,如果遇到严重故障会以红字显示,并停止系统继续运行下去。针对此故障现象,从刀库入手,产生故障的原因可能有:刀库接线有故障;系统气路有故障;系统设置有问题;程序编制有问题。
故障排除方法:
①检查发现,刀库反转,接线反了,更改相序,刀库转动正常。
②此时冷却器反转,再次更改冷却器相序,冷却器也恢复正常,特别要注意冷却器与刀库相序要保持一致。
③检查机床气路系统,发现气管堵塞严重。更换气管,重新接好并检查DB104.DBB2数据为00000100,恢复正常。
④检查系统设置,发现零点偏置(G54)的值大大超过了1600,为1789.217。
⑤编程时采用了高速高精度模式,却没有加上以下语句:
FWW ON;
Soft;
G64;
…
FWW OFF;
Soft;
G64;
更改以上设置,重新启动系统,故障消失。
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