1.SINUMERIK 810M/T主要组成模块
系统主要有以下硬件模块组成:
①CPU板(6FX1138-5BB××):主要完成数据的算术运算和逻辑运算功能,以及实时数据的运算、程序的处理、数据的输入/输出控制等。
②测量板(6FX1121-4BA××):是数控系统对机床的进给轴与主轴实现位置反馈闭环控制的接口。
③接口板(6FX1121-2BA××):实现与系统操作面板和机床控制面板接口;通过I/O总线输入/输出模块以及手轮控制模块实现接口;可连两个快速测量头;插接用户数据存储器。
④图形微处理板(6FX1151-1BA××):向CRT显示器提供工作信息,NC和PC工作信息经过图形微处理器处理,再经Video接口线传送到CRT显示器,显示当前的工作状态。
⑤电源板(6EV3055-0BC):向各控制板以及CRT显示器提供所需的各种工作电压。
⑥输入/输出模块板(6FX1121-1BA):接收NC、PC发出的各种控制信号,向机床发出各种控制信号来控制机床的各部位动作,并接收和发出各部分动作是否到达所规定的位置信号。
2.SINUMERIK 810M/T系统报警信息及故障处理
SINUMERIK810M/T系统有故障自诊断功能,一般情况下,发生故障时都有报警信息出现。系统将报警信息分为三类:
(1)系统信息
当计算机系统发生故障及错误时产生的信息,报警号为1~4105号,当发生此类报警信息时,应重点检查分析计算机系统的控制电路。
(2)PLC信息
当PLC发生错误和PLC向NC传递错误信息时的报警,此类报警为系统外部的报警,具体报警内容由机床生产厂家定义,报警号为6000~6063号。
(3)PLC提示信息
当发生机床操作错误时而产生的信息,告诉操作者在操作中所发生的错误,报警号为6100~6163号。
3.故障实例分析
实例1:SINUMERIK 810M数控系统脉冲编码器光电盘划破,导致工作台定位不准,出现228号NC报警
现象:加工中心工作台出现定位故障,不能正确回参考点,每次自动或手动定位都有1°或2°的误差,但是工作台如果分别正转一定角度如30°、60°、90°,再相应的反转30°、60°、90°时,则定位准确。出现定位错误时,CRT出现228号NC报警显示。
分析与处理:查询228号报警内容为M19选择无效,也就是M19定位程序在运行时没有完成。认为是M19定位程序有错,但是经检查程序和数据都正常,经分析有可能是下面几种原因引起工作台定位错误:
①同步齿形带损坏,导致工作台实际转数与检测到的数值不符。
②编码器联轴节损坏。
③测量电路不良导致定位错误。
根据以上分析,首先对同步齿形带和编码器联轴节进行检查,发现一切正常,排除上述原因后,认为有可能是测量电路不良引起的故障。本机床的NC测量电路由6Fx1121-4BA测量模块与一个1024脉冲的光电脉冲编码器组成。在工作台定位出现故障时,检查工作台定位PLC图,PLC输入板4A1-C8上输入点E9.3、E9.4、E9.5、E9.6、E9.7是工作台在旋转连接定位的相关点,输出板4A1-C5上A2.2、A2.3、A2.4、A2.5、A2.6是相应的输出点,检查这几个点,工作状态正常,从PLC图上无法判断故障原因。于是在工作台定位的过程中,用示波器测量编码器的反馈信号,判定是编码器出现故障。拆下编码器外壳,发现其光电盘与底下的指示光栅距离太近,旋转时产生摩擦,光电盘里圈不透光部分被摩擦划了一个透光圆环,导致产生不良脉冲信号。更换编码器后,故障排除。(www.xing528.com)
实例2:SINUMERIK 810M系统,X轴运动时产生振动,并且在CRT上出现1364报警
电气原因引起的振动:速度控制单元出现故障;位置检测电路不良;脉冲编码器反馈电缆的连线和连接不良;脉冲编码器不良;机床数据是否正确;伺服电动机及测速机故障。
机械安装不当带来的振动:在水平轴安装时,要求丝杠中心和电动机中心同心。如果丝杠和电动机安装时不同心,则当电动机运行时,会产生振荡。
针对以上分析,先对速度控制单元、主电路板、脉冲编码器反馈电缆的连接和连线进行检查,发现一切正常;然后将电动机与机械部分脱开,用手转动电动机,观察713号诊断状态。713诊断内容为:713.3为X轴脉冲编码器反馈信号,如果断线,此位为1;713.2为X轴编码器反馈一转信号;713.1为X轴脉冲编码器B相反馈信号;713.0为X轴脉冲编码器A相反馈信号;713.2、713.1、713.0正常时,电动机的转动应为“0”、“1”不断变化。在转动电动机时,发现713.0信号只为“0”不变“1”,又用示波器检测脉冲编码器的A相、B相和一转信号,发现A相信号不正常,据此可判定轴脉冲编码器不良。经更换新编码器,故障排除。
实例3:采用SINUMERIK 810M系统的数控万能工具铣床XK8140,经常出现下列报警:
1160 ORD 1 X Contour Monitoring
1120 ORD 1 X Clamping Monitoring
1040 ORD 1 X DAC-Limit
根据报警号修改有关的参数,故障仍然存在断电后送电,报警再次出现。将数控程序彻底清除,重新输入备用程序,故障仍存在。
由以上情况判断,此台数控机床软件部分是正确的,问题可能出在硬件部分。
故障处理过程:
①先将X轴与Y轴驱动器互换,结果故障不变。
②将X、Y轴驱动器恢复原状,把X、Y轴电动机互换,结果故障从X轴转换到Y轴,说明故障点在X轴电动机部分。
③检查X轴伺服电动机,发现电动机内编码器有问题。
④修好伺服电动机内的编码器,重新装上X轴的伺服电动机,故障彻底排除。
实例4:采用SINUMERIK 810T系统的数控车床CJK6140D工作时,经常出现下列报警:
1160 ORD 1 Z Contour Monitoring
1041 ORD 1 Z DAC-Limit
1121 ORD 1 Z Clamping Monitoring
修改Z轴有关的参数,故障不能排除;清除数控程序,也不能排除故障。
故障处理过程:先将X轴与Z轴伺服电动机互换,结果故障不变;又将另一台车床上的同样型号的伺服驱动器与之互换,发现故障随之转移,说明故障点在Z轴伺服驱动部分。修理Z轴伺服驱动器,修好后重新装上,故障排除。
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