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位置检测装置故障形式及诊断方法

时间:2026-01-23 理论教育 Jonker 版权反馈
【摘要】:当机床出现以下故障现象时,应考虑是否是由位置检测元件的故障引起的。

1.位置检测元件使用维修注意事项

检测元件是一种极其精密和容易受损的器件。在数控设备的故障中,检测元件的故障比例是比较高的,只有正确地使用并加强维护保养,对出现的问题进行深入分析,才能降低其故障率,保证设备的正常运行。在维修维护时,一定要注意以下几个方面:

①不能受到强烈振动和摩擦,以免损伤电路板;不能受到灰尘油污的污染,以免影响正常信号的输出。

工作环境周围温度不能超标,额定电源电压一定要满足,以便于集成电路芯片的正常工作。

③要保证反馈线电阻、电容的正常,保证正常信号的传输。

④防止外部电源、噪声的干扰,要保证屏蔽良好,以免影响反馈信号。

⑤安装方式要正确,如编码器连接轴要同心对正,防止轴超出允许的载重量,以保证其性能的正常。

2.旋转编码器故障

旋转编码器检测是数控机床伺服系统的重要组成部分,它起着检测各控制轴的位移和速度的作用,它把检测到的信号反馈回去,构成闭环系统。

当机床出现以下故障现象时,应考虑是否是由位置检测元件的故障引起的。

(1)机械振荡(加/减速时)

①脉冲编码器出现故障,此时检查速度单元上的反馈线端子电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器。

②脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节。

③测速电动机出现故障,修复,更换测速机。

(2)机械暴走(飞车)

在检查位置控制单元和速度控制单元的情况下,应检查:

①脉冲编码器接线是否错误,检查编码器接线是否为正反馈,A相和B相是否接反。

②脉冲编码器联轴节是否损坏,更换联轴节。

③检查测速电动机端子是否接反,励磁信号线是否接错。

(3)主轴不能定向或定向不到位

在检查定向控制电路设置和调整,检查定向板,主轴控制印制电路板调整的同时,应检查位置检测器(编码器)是否不良,此时测编码器输出波形。

(4)坐标轴振动进给

在检查电动机线圈是否短路,机械进给丝杠同电动机的连接是否良好,检查整个伺服系统是否稳定的情况下,检查脉冲编码是否良好、联轴节连接是否平稳可靠、测速机是否可靠。

(5)NC报警

NC报警中因程序错误、操作错误引起的报警。如FANUC 6ME系统的NC报警090、091。出现NC报警,有可能是主电路故障和进给速度太低引起。同时,还有可能是:

①脉冲编码器不良。

②脉冲编码器电源电压太低(此时调整电源电压的15V,使主电路板的+5V端子上的电压值在4.95~5.10V内)。

(6)伺服系统的报警号

如FANUC 6ME系统的伺服报警:416、426、436、446、456。SIEMENS880系统的伺服报警:1364。SIEMENS 8系统的伺服报警:114、104等。

当出现以上报警号时,有可能是:

①轴脉冲编码器反馈信号断线、短路和信号丢失,用示波器测A相、B相一转信号。(https://www.xing528.com)

②编码器内部受到污染、太脏,信号无法正确接收。

3.位置检测装置故障维修实例

实例1:脉冲编码器光电盘划分,导致工作台定位不准

故障现象:芬兰产VMC800 SI MENS 880立式加工中心的工作台为双工作台,通过交换工作台完成两工件加工,工作台靠鼠牙盘定位,鼠牙盘等分360个齿,每个齿对应1°。工作台靠液压缸上下运动实现工作的离合,通过伺服电动机拉动同步齿形带,带动工作台旋转,通过脉冲编码器来检测工作台的旋转角度和定位。工作台出现定位故障,工作台不能正确参考点,不管自动还是手动,每次定位错误都相差几个角度,有时1°、有时2°,但是工作台如果分别正转几个角度如30°、60°、90°,再相应的反转30°、60°、90°时,定位准确,出现定位错误时,CRT出现NC228×报警显示。

故障分析:查询228×报警内容为:M19选择无效,即:M19定位程序在运行时没有完成。当时认为是M19定位程序和有关的NC MD有错,但是检查程序和数据正常,经分析可能是下面几种原因引起工作台定位错误:同步齿形带损坏,导致工作台实际转数与检测到的数值不符;编码器联轴节损坏;测量电路不良导致定位错误。

故障解决:根据以上原因,对同步齿形带和编码器联轴节进行检查,发现一切正常,排除上述原因后,判断极有可能是测量电路不良引起的故障。本机床是由RAC2:2-200驱动模块,驱动交流伺服电动机构成S1轴,由6Fx1121-4BA测量模块与一个1024脉冲的光电脉冲编码器组成NC测量电路。在工作台定位出现故障时,检查工作台定位PLC图,PLC板4Al-C8上输入点E9.3、E9.4、E9.5、E9.6、E9.7是工作台在旋转联结定位的相关点,输出板4Al-C5上A2.2、A2.3、A2.4、A2.5、A2.6是相应的输出点。检查这几个点,工作状态正常,从PLC图上无法判断故障原因,于是检查测量电路模块6Fx1121-4BA无报警,显示正常。在工作台定位的过程中,用示波器测量编码器的反馈信号,判定编码器出现故障。于是拆下编码器,拆下其外壳,发现其光电盘与底部的指示光栅距离太近,旋转时产生摩擦,光电盘内圈不透光部分被摩擦划了一个透光圆环,导致产生不良脉冲信号,经更换编码器问题解决。现在考虑当初的报警没有显示测量电路故障,是因为编码器光电盘还没有完全损坏产生的一个随机性故障,CNC无法真实地显示真正的报警内容。因此,数控设备的报警并不能完全彻底地说明故障原因,需要更加深入地进行分析。

实例2:脉冲编码器A相信号错误,导致轴运动产生振动

故障现象:FANUC 6ME系统双面加工中心X向在运动的过程中产生振动,并且在CRT上出现NC416报警。

故障分析:根据故障现象,分析引起故障的原因可能有以下几种:速度控制单元出现故障、位置检测电路不良、脉冲编码器反馈电缆的连线和连接不良、脉冲编码器不良、机床数据是否正确、伺服电动机及测速机故障。

故障解决:针对上述分析出的原因,对速度控制单元、主电路板、脉冲编码器反馈电缆的连接和连线进行检查,发现一切正常,机床数据正常。然后将电动机与机械部分脱开,用手转动电动机,观察713号诊断状态。713诊断内容为:713.3为X轴脉冲编码器反馈信号,如果断线,此位为1;713.2为X轴编码器反馈一转信号;713.1为X轴脉冲编码器B相反馈信号;713.0为X轴脉冲编码器A相反馈信号。713.2、713.1、713.0正常时,电动机转动应为“0”、“1”不断变化,在转动电动机时,发现713.0信号只为“0”不变“1”,又用示波器检测脉冲编码器的A相、B相和一转信号,发现A相信号不正常。因此通过上述检查,可判定调轴脉冲编码器损坏,经更换新编码器,故障解决。

实例3:测速电动机的励磁绕组线引起控制轴振动的故障

故障现象:从芬兰引进的IRB2000机器人起动时,机器人在导轨(第七轴)上不运行,并有强烈振动,在控制器上出现5061407和509237报警。

故障分析:5061407报警的内容为:机器人在第七轴运行时遇到障碍;驱动电动机超载,电磁制动没有松开;驱动电动机通过电流,但不能正确换向;驱动电动机没有通过电流。509237报警内容为:第七轴的测速电动机不良,测速机断路。

故障解决:根据故障现象和报警内容,对驱动系统进行检查。交流伺服电动机型号为NAC093A-O-WS-3-C/110-B-1,驱动板为DSQC236B。该系统的检测是利用测速电动机和脉冲编码器对速度和位置分别进行检测。首先检查各连接电缆的连线,接头和驱动板都正常,然后又检查强电电路,发现控制驱动电动机电磁制动的时间继电器有一触点断线。焊好后重新起动,时间继电器虽然工作正常,但是电动机仍不能运行,报警仍未消除。随后把电动机与机械部分脱开,只接通制动电源,用手转动电动机,电动机不动。同时测量制动线圈,发现线圈烧损,经修复制动故障解除,5061407报警消除,但是509237报警仍未消除,机器人运行仍有振动。于是测量测速电动机励磁绕组,发现绕组断线,因绕组线为0.2mm,线太细并且断掉好几根,修复难度太大,修复无望。于是向ABB公司订购测速电动机,更换后故障解除。

实例4:脉冲编码器受油污染,导致轴定位故障

故障现象:SIEMENS 880卧式加工中心的工作台在旋转定位过程中出现故障,运行中断。CRT出现报警号:1364,报警内容为1364 ORD 4B2 measuring System Dirty,即测量系统受污染。

故障解决:根据故障报警内容,先拆下检测电路板和反馈电缆接头,用酒精清洗其灰尘和油污,起动工作台,故障没消除。随后又拆下检测工作台位置的脉冲编码器,发现里面充满了大量机械油,原来有一通入编码器的压缩空气气路,压缩空气能把进入编码器的灰尘吹出,起到清洁编码器的作用。这些油是由气路通气时,因压缩空气不洁净而带进来的。用汽油把这些油污洗干净,并提高压缩空气质量,重新安装好编码器后,起动工作台,故障消除。

实例5:闭环电路检测信号线折断,导致控制轴运行故障

故障现象:SIEMENS 8系统卧式加工中心有一次正在工作过程中,机床突然停止运行,CRT出现NC报警104,关断电源重新起动,报警消除,机床恢复正常,然而工作不久,又出现上述故障,如此反复。

故障分析及解决:查询NC 104报警,内容为X轴测量闭环电缆折断短路,信号丢失,产生不正确的门槛信号和频率信号。本机床的X、Y、Z三轴采用光栅尺对机床位移进行位置检测并反馈给控制系统,从而形成一个闭环系统。

根据故障现象和报警,先检查读数头和光栅尺。光栅尺密封良好,里面洁净,读数头和光栅尺没有受到油污和灰尘污染,并且读数头和光栅尺正常。随后又检查差动放大器和测量电路板,未发现不良现象。经过这些工作后,把重点放在反馈电缆上,测量反馈端子,发现13号线电压不稳,停电后测量13号线,发现有较大电阻。经仔细检查,发现此线在X向随导轨运动的一段有一处将要折断,似接非接,造成反馈值不稳,偏离其实际值,导致电动机失步。对断线重新接线,起动机床,故障消除。

实例6:脉冲编码器感应光电盘损伤导致加工件加工尺寸误差

故障现象:某型号数控车床X向切削零件时,尺寸出现误差,达到0.30mm/250mm,CRT无报警显示。

故障解决:本机床的X、Z轴进给系统为直流伺服电动机驱动系统,用光电脉冲编码器作为位置检测。分析造成加工尺寸误差的原因一般为:

①X向滚珠丝杠与丝母副存在比较大的间隙或电动机与丝杠相连接的轴承受损,导致实行行程与检测到的尺寸出现误差。

②测量电路不良。

根据上述分析,经检查发现丝杠与丝母间隙正常,轴承也无不良现象,测量电路的电缆连线和接头良好,最后用示波器检查编码器的检测信号,波形不正常。于是拆下编码器,打开其外壳,发现光电盘不透光部分不知什么原因出现三个透明点,致使检测信号出现误差,更换编码器,问题解决。

实例7:位置检测元件不良造成的设备故障

一台数控铣床的Y轴能进行返回参考点操作,并以回参考点速度向参考点接近,但找不到参考点,而是一直以这一速度向前移动,直到碰到行程限位开关紧急停止。

从故障现象看,Y轴能正常进行返回参考点操作且运动情况正常,说明CNC系统找参考点指令正常,伺服系统和测量系统也无问题。对照返回参考点的方式,由于Y轴始终以一个速度运动,可以判定参考点开关信号有问题。通过PLC接口指示观察,最后诊断参考点开关失效。

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