1)弹簧受力计算与材料强度估算
根据公司提供的数据,弹簧服役状态轴向压缩量为2~3 mm,对弹簧服役应力进行计算:
(1)服役应力计算:
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式中,λ=3.0 mm(轴向变形);n=9(有效圈数);G=79 000 MPa(剪切弹性模量);D=8.0 mm(圆柱弹簧中径,钢丝中线计算);d=1.5 mm(钢丝直径);F=λGd4/8D3n=3.0×79 000×1.54/8×83×9=32.53 N。
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式中,d=1.5 mm(钢丝直径);F=32.53 N;C=D/d=8/1.5=5.3;K=[(4C-1)/(4C+4)]+0.615/C=0.911。
根据式(5-1)、(5-2)求出弹簧服役状态最大剪切应力τmax=178 MPa。
应当说明的是:弹簧服役状态是分布在一个圆形环槽中,因此除受到剪切应力外还会受到一定弯曲载荷作用,弯曲载荷大小与压缩量有关,应力方向基本垂直钢丝轴向。因此,3号样品会出现裂纹沿轴线扩展的断口形貌。也就是说弹簧实际是在多向应力作用下服役,合成应力值应高于178 MPa。
(2)材料剪切疲劳强度估算:
为探明断裂原因,需要对钢丝进行性能检测。由于圆柱压缩螺旋弹簧均是在剪切应力作用下破坏,所以应该测定材料剪切疲劳强度。由于时间关系仅能根据硬度测定结果,对钢丝剪切疲劳强度进行估算(今后应进行实际测定)。
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根据表5-31~表5-33 显微硬度测定结果,换算出的布氏硬度值,计算出材料剪切疲劳强约为357 MPa。
2)断裂机制及断裂原因
材料检测结果表明,钢丝材料为70 钢丝,采用淬火+中温回火处理。这种处理工艺是弹簧常用热处理工艺。根据材料性能估算结果可知,弹簧服役应力小于弹簧剪切疲劳极限,一般情况下应可满足35 万次寿命要求。因此公司进行疲劳试验时,经过39 万次循环载荷作用,弹簧并没有发生断裂。但在实际服役条件下,却有10 多件弹簧发生断裂,为探明原因首先要明确断裂机制,在此基础上获得失效原因。根据上述试验结果得出以下结论:
(1)圆柱压缩螺旋弹簧断裂机制属于腐蚀疲劳断裂机制。
(2)圆柱压缩螺旋弹簧断裂原因是:
在服役状态下弹簧受到腐蚀介质侵蚀,在表面形成腐蚀坑,大幅度降低弹簧使用寿命,导致弹簧早期断裂。采用70 钢材料钢丝代替65Mn 钢丝对断裂有一定影响。
依据如下:
(1)弹簧安装在汽车动力源内使用,处于封闭状态。在2 个月左右时间,如果没有腐蚀介质侵蚀,是不会发生锈蚀的。但在断裂弹簧表面发现有较严重锈蚀现象,并在弹簧表面观察到较严重的锈蚀坑(见图5-100 和图5-101),这些现象均表明服役状态下弹簧受到腐蚀介质作用。
(2)宏观断口形貌观察中发现有疲劳弧线,微观断口形貌观察中发现有疲劳辉纹,表明弹簧属于疲劳断裂机制。在断口微观形貌观察中发现,裂纹源及裂纹扩展区域均有腐蚀坑、腐蚀产物及微裂纹。这是腐蚀疲劳断裂的典型特征。结合依据(1)的宏观现象,可以断定弹簧断裂机制为腐蚀疲劳断裂。
(3)在没有腐蚀介质侵入的情况下,根据力学计算结果,弹簧是可以满足35 万次寿命要求的。因此公司模拟试验达到39 万次弹簧不会发生断裂。但在弹簧表面存在腐蚀坑的情况下,就会大幅度加快裂纹源形成速度(很大的腐蚀坑本身就构成裂纹源)与裂纹扩展速度,导致弹簧发生早期断裂。因此在服役状态下弹簧受到腐蚀介质侵蚀,是导致早期断裂的重要原因。
(4)原设计要求采用65Mn 钢丝但实际采用70 钢丝。由于含碳量的提高,在同样淬火+回火的工艺下会导致硬度偏高。由于厂方没有提供钢丝硬度要求,难以判断所用钢丝硬度值是否在标准范围之内。对一般的弹簧类零件,硬度要求大致在HRC41~46。断裂弹簧钢丝硬度达到HRC48~50。硬度偏高一般会增加在腐蚀环境下应力的敏感系数,加速裂纹的形成与扩展。所以认为用70 钢丝代替65Mn 钢丝制作弹簧对断裂有一定影响。
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