我国各类工业炉窑热效率比国外先进水平低50%左右,应尽量选用先进炉型,对现有工业炉和炉窑进行技术改造,提高自动化控制水平。
(1)可从高耗转向高效
我国工业锅炉燃料主要是煤,每年要消耗全国原煤产量的约1/3。如果对锅炉进行一些改造,就可以使锅炉从高耗转向高效。
甘肃银光化工集团有限公司5台锅炉全为20世纪六七十年代的产品,经过40多年的运行,锅炉设备老化严重,原负压的锅炉全为正压。原设计20吨/小时的锅炉,产汽量只有8~10吨/小时,发热量2300千卡(1千卡=4.18千焦)的煤,吨蒸汽耗煤达240千克,吨蒸汽成本达到150元。一到天气转冷,锅炉就掉了链子,寒冬腊月,2万余名职工家属为不能正常采暖而叫苦不迭。由于设备老化,故障频繁,员工常常打抢修疲劳战。
高效工业锅炉
2003年9月,银光公司对锅炉设备进行了整体改造后,情况大变。2004年入冬运行以来,吨蒸汽煤耗下降了30千克,4个月节约燃煤3000余吨,节省资金100余万元,锅炉负荷由原来的10吨提高到18吨,灰渣可燃物由原来的47%下降到23%。这样的成功例子其他许多企业也曾有过。
(2)可使除尘效率增强(www.xing528.com)
据了解,我国工业锅炉每年烟尘排放量为600万~800万吨,占全国烟尘总排放量的33%;SO2排放量为500万~600万吨,占全国烟尘总排放量的21%;CO2排放量约6亿吨。工业锅炉成为我国大气煤烟型污染的主要来源之一。世界先进国家烟尘初始排放浓度一般小于1000毫克/立方米,而国内中小型工业锅炉初始排放浓度一般大于1000毫克/立方米。
四川金路树脂公司从刚建厂开始,对锅炉进行改造的步伐就一直没停过。谈到改造锅炉的原因,该公司一位近年来直接参与锅炉改造的技术负责人说,主要是为了解决困扰企业的环保问题(20世纪80年代的锅炉炉型结构普遍存在消烟除尘不足的问题)。他作了这样一番比较:锅炉改造前格林曼黑度为4~5级,改造后为0~1级;改造前烟气含尘量大于200毫克/立方米,改造后小于50毫克/立方米;改造前员工称锅炉房为黑电站,改造后外来参观的人员说该厂的锅炉像停运时一样清洁。
(3)可使热效率大幅提高
我国在用工业锅炉将近85%是燃煤锅炉。我国燃煤工业锅炉以层燃为主,并且以链条炉排锅炉为主,锅炉设计效率一般在72%~80%,但实际运行时热效率一般低于设计效率。而世界先进国家的层燃燃煤锅炉热效率可达80%~85%,锅炉投入运行二三十年仍可保持很高的热效率。如美国国家职业安全与健康研究院锅炉房的一台容量为55000磅/小时(1磅≈0.4536千克)的蒸汽锅炉,1980年投入运行至今,热效率仍达到83%。
一般来说,锅炉热效率低主要是由于燃烧设备及配套辅机不佳,运行管理水平较低,又经常处于低负荷运行,造成排烟温度提高,排烟热损失增加,从而直接导致CO2排放量的增高。近几年来,化工企业都在为解决这个问题不断探索,普遍采用的措施是上余热锅炉,将装置散发到空气中的大量余热回收,用于生产蒸汽或发电。南化公司磷肥厂两套硫酸装置都上了余热锅炉,每台锅炉每小时能生产蒸汽40吨。把这些生产的蒸汽有效利用起来,不仅能保护环境,而且还能节约能源,避免不必要的浪费。
说起这点,连云港碱厂副总工程师非常兴奋。他说,改造前,连云港碱厂锅炉的热动力不足,供热效率不高,不仅制约了产量的增长,而且对煤炭质量的要求较高,一旦煤炭质量较差,就严重影响锅炉的正常运行,不仅运行成本大幅增加,甚至直接造成产量减少,还有停产的危险。改造后,产能不断增长,热动力充足,基本满足了企业产量增长的实际需要。改造前要用25000千焦/千克的煤质,改造后用18000千焦/千克的煤质就可以保证运行了。锅炉的产汽量由原来的130吨/小时,增加到现在的150吨/时,纯碱产量大幅提升。
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