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电流表指针急剧摆动的原因及解决方法

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:机床型号:RD1A型数控电火花机床。EDM伺服进给深度检测机构急剧地跳动。EDM伺服进给深度检测值呈均匀地加大,加工中每次放电时间、抬刀动作有规律地持续。5)进一步观察,发现由于长期加工,电极托架产生了配合间隙。在单孔加工时影响小,而多孔加工时,因进给和放电引起的反作用力大,造成电极托架产生摆动,引起极间短路。

电流表指针急剧摆动的原因及解决方法

机床型号:RD1A型数控电火花机床。

数控系统:FANUC 18M。

故障现象:机床对工件进行切割,当切割加工达到一定的深度时,电压表电流指针急剧地摆动。放电火花集中于一处,火花颜色偏红,火花爆炸声音低、沉闷。EDM伺服进给深度检测机构急剧地跳动。

检查分析:

1)观察机床的工作情况。刚开始切割时,伺服轴进给正常,火花颜色为蓝白色夹带火红色,火花细小均匀。听到的火花声音清脆、连续。机床的电流、电压表呈有规律的摆动。EDM伺服进给深度检测值呈均匀地加大,加工中每次放电时间、抬刀动作有规律地持续。而切割深度加大后,则出现上述故障。

2)检查脉冲间隔、放电时间、伺服参考电压、加工电流等电加工方面的参数,都在正常状态,加工的工艺路线也没有变化。(www.xing528.com)

3)引起电压和电流跳变的原因,通常是工作液介质不良、冲洗压力不当、深孔积碳等,但是单孔加工时没有出现这些故障,说明与上述因素无关。

4)电极进给是有偏转角度的,观察进给状态,发现加工到一定深度时有极间短路。于是在出现频繁回退时,人为地给电极托架一个外加力,此时放电和切割恢复正常。

5)进一步观察,发现由于长期加工,电极托架产生了配合间隙。在单孔加工时影响小,而多孔加工时,因进给和放电引起的反作用力大,造成电极托架产生摆动,引起极间短路。

故障处理仔细调整电极托架,消除配合间隙,故障不再出现。

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