【摘要】:故障现象:在进行自动循环加工时,CRT上出现#1001和#1002报警,加工自行停止。#1001报警的含义是液压系统的压力过低;#1002报警的含义是平衡液压缸的压力过低。拆开继电器103—S1进行检查,发现确实如此——内部微动开关与动作簧片之间的距离太近,稍有振动就会引起继电器误动作。
故障机床:某数控机床。
数控系统:FANUC 0MC。
故障现象:在进行自动循环加工时,CRT上出现#1001和#1002报警,加工自行停止。
提示:这两个报警都与液压系统有关。#1001报警的含义是液压系统的压力过低;#1002报警的含义是平衡液压缸的压力过低。
检查分析:
1)检查液压系统,发现液压油箱内的一级过滤器、液压泵出油口处的二级过滤器(滤芯均为纸质)都破损并且严重变形,失去了过滤作用,并使压力下降。(www.xing528.com)
2)更换新的过滤纸后,主油路、蓄能器压力都上升到5MPa,油压恢复到正常范围。但是试机时,Y轴又出现停顿现象。
3)在手动方式下,快速上下移动Y轴,Y轴也有停顿现象,怀疑Y轴伺服电动机制动器有时打开,有时又关闭。在Y轴带动主轴箱快速向上运动时,蓄能器压力在4.0~4.5MPa之间变化;向下运动时,压力在12MPa左右。这个数值在正常范围。
4)检测平衡液压缸压力的压力继电器是103—S1。查阅梯形图可知,当Y轴向上运动时,如果继电器103—S1误动作,其常闭触点断开(此时PMC中对应的输入点X1008.2不亮),则Y轴伺服电动机内的制动器断电夹紧,Y轴处于停顿状态。拆开继电器103—S1进行检查,发现确实如此——内部微动开关与动作簧片之间的距离太近,稍有振动就会引起继电器误动作。
故障处理:仔细调整微动开关与动作簧片之间的距离,使Y轴带动主轴箱快速向上运动时,微动开关不动作。此外,将压力继电器103—S1的动作值调整到3.8MPa。
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