故障机床:日本制造的立式加工中心。
数控系统:FANUC 18i。
故障现象:机床在加工过程中,突然出现#2086报警,同时APC机构不能转动。
提示:#2086报警的内容是“ABNORMAL PALLET CONTACT(M/C SIDE)”,提示“加工区侧托盘底座异常”。
检查分析:
1)在这台机床中,APC机构是双托盘大转台旋转交换式,观察其加工区,发现底部堆积了大量的铝屑,分析是这些铝屑导致托盘底座的气检无法通过,转台也被堵塞,不能对机床进行任何的操作。
2)故障原因已经找到了,但是排除故障还有一定的难度。因为FANUC系统的梯形图编程语言规定:要在CRT上显示某一条报警信息,必须将有关的请求位(A线圈)置为“1”;反之,如果要消除这条报警,则必须将有关的请求位置为“0”。
3)按下“PMCDGN”和“STATUS”键,进入CRT中的信号状态。
4)进入梯形图显示页面,查找将A10.5置位为“1”的梯形图回路,发现在置位条件中,使用了保持继电器K9.1的常闭触点,它在此时的状态为“0”。查阅这台机床的电气维修说明书可知,K9.1在状态为“0”时,必须进行“托盘底座检测”。
故障处理:按下述步骤进行:(www.xing528.com)
1)在MDI状态下,用功能键“OFFSET SETTING”切换CRT的页面。
2)按下“SETTING”键,将“参数写入”的状态设为“1”。
3)回到“PMCPRM”页面下,按“KEEPRL”软键,进入保持型继电器页面,将K9.1置为“1”,使“托盘底座检测”处于无效状态。
4)按下“报警解除”按钮,这时A10.5被置为“0”,可以对机床进行操作了。
5)将大转台抬起,旋转45°,拆开防护盖板,将托盘底部堆积的铝屑清理干净。
6)将“参数写入”恢复到原来的状态“0”。
7)将K9.1恢复到原来的状态“0”,使“托盘底座检测”处于有效状态。
8)重新进行APC操作,故障不再出现。
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