【摘要】:故障现象:横梁原来在3档位置,需要升至5档,将位置开关SA6拨至5档,并按下起动按钮SB13,但是横梁没有动作,也没有出现报警。检查分析:1)检查横梁的下降。4)利用系统诊断参数检查PMC输出指令信号,发现“横梁放松”信号02.0为“1”,而“拔销”信号02.1为“0”。更换该电磁阀后,横梁升降操作得以顺利执行。
机床型号:CK5116型立式数控车床。
数控系统:FANUC 6T。
故障现象:横梁原来在3档位置,需要升至5档,将位置开关SA6拨至5档,并按下起动按钮SB13,但是横梁没有动作,也没有出现报警。
提示:根据多年的维修经验,在上述故障现象中,横梁不能上升,通常是某个环节的动作没有执行,或是执行了没有发出应答信号。之所以没有报警,是因为这台机床是20世纪90年代的产品,早期的PMC程序编写得比较简单,系统始终处于等待状态。
检查分析:
1)检查横梁的下降。按下起动按钮后,下降动作也无法执行。(www.xing528.com)
2)检查起动控钮SB13。当按下SB13时,观察输入信号I35.3为“1”,说明SB13已经接通。
3)测量继电器KA27、电磁阀YV1和YV2状态,发现这3个器件均已得到24V直流电压,说明控制横梁放松的继电器和电磁阀已通电。此时应该执行并完成横梁放松动作,有关的输入信号I45.7应该为“1”,但是此时观察到I457为“0”。
4)利用系统诊断参数检查PMC输出指令信号,发现“横梁放松”信号02.0为“1”(已有输出),而“拔销”信号02.1为“0”(没有输出)。
5)观察两侧横梁放松液压缸,发现该液压缸得电后没有动作,说明横梁放松的动作在此环节被中断,进一步地检修发现没有油路漏油,液压表指示也正常,问题是电磁阀YV2长期使用后,阀芯动作失灵。
故障处理:清洗YV2阀芯后,故障现象没有大的改观。更换该电磁阀后,横梁升降操作得以顺利执行。
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