机床型号:CH—219型专用数控车床。
数控系统:FANUC 0TD。
故障现象:车床在加工过程中,刀塔突然在第12号刀位上出错,接着扩大到7号刀位和10号刀位。一旦选择这些刀位,刀塔便旋转不停,随后数控系统出现#1050报警。
提示:这台机床采用意大利TOE200—12型电动回转刀塔,它以二进制绝对值编码器作分度工位,刀台动作快捷,定位准确。从维修手册中可知,造成#1050报警的原因有刀台引线断路、二进制绝对值编码器出错等。
检查分析:
1)刀台的PMC输入端口接线如图40所示,其输入信号是X17.3、X17.7、X18.2和X18.3,这组输入信号也就是绝对值编码器的输出信号。它是一组二进制BCD码,其中,X18.3代表20,X18.2代表21,X17.7代表22,X17.3代表23。对于7#、10#和12#三个故障刀位,其代码与刀位的对应关系见表6。
图40 刀台的PMC输入端口接线
表6 代码与刀位的对应关系(www.xing528.com)
检查X17.3、X17.7、X18.2和X18.3四个端口的连接导线,都在正常状态,排除了断线的问题。
2)对7号、10号和12号三个故障刀位的实际状态进行测试和记录,见表7。
表7 三个故障刀位的测试数据
3)将表7与表6进行对照,发现有较大的差别,说明刀台的二进制绝对值编码器产生错误信号,造成刀位选择不对,由此也可以排除机械方面的问题。
4)拆开转塔后盖进行检查,发现编码器与塔体的连接螺栓中,只有一个在起作用,另一个已经断裂,造成编码器一侧翘起。这是一种绝对值编码器,在其内部,角度位置传感器的编码盘固定在传动轴上,但是光源及光电检测元件则固定在壳体上。现在由于外壳一侧翘起,使得编码盘与光电检测元件的相对位置发生变化,引起编码器在检测信号时出现错误,导致系统的逻辑运算出错。
故障处理:这种进口刀塔的结构非常紧凑,编码器又是光电一体化器件,若进行改动,很容易损坏器件,扩大故障。恰好在断裂螺栓旁边另有一个固定导线的螺钉,于是制作了一个特殊的构件,利用这个螺钉进行压紧固定,使编码器恢复到原来的正确位置,从而彻底排除了故障。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。