【摘要】:图37 执行换刀动作的梯形图2)主轴完成定向后,系统要向PMC发送一个24V的定向信号,使PMC输出换刀指令。ATC指示灯亮的条件是辅助继电器ATCP和AINI同时为“1”。逐个检查上述各行程开关,发现A75RLS的状态为“0”。故障处理:更换行程开关A75RLS后,机床恢复正常工作。
机床型号:JCS—018型立式加工中心。
数控系统:FANUC BESK 7CM。
故障现象:机床主轴定向后,ATC(自动换刀装置)未出现定向显示,机械手不能执行换刀指令,也没有显示任何报警信息。
检查分析:
1)将工作方式开关置于“调整”位置,采用手动方式换刀后,机床也能加工。再在自动方式下观察故障现象,其他动作完全正常,只是机械手不能执行上下料动作。
图37 执行换刀动作的梯形图(www.xing528.com)
2)主轴完成定向后,系统要向PMC发送一个24V的定向信号,使PMC输出换刀指令。按照机床的电气连接图进行检查,在CN1插座的22号和23号端子上能测到这个定向信号,说明主轴定向信号已经发往PMC。
3)查阅相关的梯形图,如图37所示。ATC指示灯亮的条件是辅助继电器ATCP(换刀条件满足)和AINI(机械手原位)同时为“1”。而ATCP又由OREND(主轴定位完成)、INPI(刀库伺服定位正常)、ZPZ(Z轴零点)三个行程开关来控制;AINI由A75RLS(机械手75°回行程开关)、180RLS(机械手180°回行程开关)、AUPLS(机械手向上行程开关)、INPI(刀库伺服定位行程开关)这四个元件来控制。逐个检查上述各行程开关,发现A75RLS的状态为“0”。
4)进一步检查,A75RLS已经被挡块压下,但是触点没有接通,说明它已经损坏。
故障处理:更换行程开关A75RLS后,机床恢复正常工作。
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