【摘要】:故障现象:机床的加工动作正常,但是在返回零点(参考点)时,出现ALM091报警。提示:在FANUC 6数控系统中,ALM091报警的含义是“脉冲编码器的一转信号不能与参考计数器同步”。分析认为可能有两种原因:一是返回参考点时的位置跟随误差数值小于128;二是编码器的零脉冲信号不良。另有一台使用FANUC 11M系统的加工中心,在返回参考点时出现超程报警。检查发现机床在返回参考点时,当压下减速开关后,坐标轴没有减速,分析认为问题出在检测信号方面。
故障机床:卧式加工中心。
数控系统:FANUC 6M。
故障现象:机床的加工动作正常,但是在返回零点(参考点)时,出现ALM091报警。
提示:在FANUC 6数控系统中,ALM091报警的含义是“脉冲编码器的一转信号不能与参考计数器同步”。分析认为可能有两种原因:一是返回参考点时的位置跟随误差数值小于128;二是编码器的零脉冲信号不良。
检查分析:
1)对跟随误差、位置环增益、返回参考点速度等参数进行检查,它们的设置均在正常范围之内,不存在问题。怀疑是脉冲编码器不正常。(www.xing528.com)
2)用万用表检测,发现编码器的+5V直流电源只有3.5V左右,但伺服单元上的+5V电压正确。这两个+5V电压来自电源模块上的同一点,说明电源模块没有问题。分析认为是电路压降过大,造成编码器的电源电压下降。
3)进一步检查,发现编码器+5V电源线有一根虚焊,在焊点处产生很大的压降。
故障处理:对虚焊点重新焊接后,故障不再出现。
另有一台使用FANUC 11M系统的加工中心,在返回参考点时出现超程报警。检查发现机床在返回参考点时,当压下减速开关后,坐标轴没有减速,分析认为问题出在检测信号方面。观察系统的输入状态指示灯,发现返回参考点减速挡块在压合、松开两种状态下,指示灯的状态没有相应的变化。进一步检查,发现减速开关内部浸入了大量的切削液,开关的触点严重锈蚀。更换开关后故障排除。
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