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出现#416报警的解决方法与技巧

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:故障现象:在加工过程中,X轴刚一开始移动,就出现#416报警。1)调出2003#参数,将其中的#1设置为“1”。2)调出2064#参数,其标准值为4,应按照4的整数倍设定,将其修改为16后,报警不再出现。另有一台使用FANUC 0M系统的加工中心,用“自动”方式进行加工时,显示器上出现#416报警,加工自行停止。继续用“自动”方式工作,2h后又出现#416报警。更换接线端子板后,#416报警不再出现。

出现#416报警的解决方法与技巧

故障机床:数控车床。

数控系统:FANUC 0TD。

故障现象:在加工过程中,X轴刚一开始移动,就出现#416报警。

提示:#416报警的具体内容同例332,它反映了X轴脉冲编码器的位置反馈不正常,可以分为“硬断线”和“软断线”两类。硬断线说明导线断路、插接件松动、端子接触不良等;软断线则是指反馈元件损坏,或信号的检测电平没有达到。可以通过系统的诊断界面来判断是硬断线还是软断线。

检查分析:

1)这台车床使用光栅尺作为位置检测元件。打开诊断界面,观察到伺服调整画面中ALM1的#1为“1”,ALM2的#4和#7为“0”,由此可以判断是软断线故障——信号比较小,检测电平没有达到。

2)检查反馈元件光栅尺,在完好状态。(www.xing528.com)

3)在这种情况下,一般需要调整机械结构,减小反向间隙。

故障处理:调整机械结构是比较麻烦的,在精度允许的情况下,也可以试调整有关的机床参数,方法如下。

1)调出2003#参数,将其中的#1设置为“1”(软断线报警检测有效)。

2)调出2064#参数(软断线报警检测电平),其标准值为4,应按照4的整数倍设定,将其修改为16后,报警不再出现。

另有一台使用FANUC 0M系统的加工中心,用“自动”方式进行加工时,显示器上出现#416报警,加工自行停止。对X轴的脉冲编码器、连接导线、插接件进行检查,没有发现异常情况。继续用“自动”方式工作,2h后又出现#416报警。重新进行检查,发现端子板严重锈蚀,脉冲编码器的连接导线在端子板处接触不良,时通时断。更换接线端子板后,#416报警不再出现。

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