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工件直径误差过大的解决方案

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:故障现象:在使用过程中,加工的工件有时正常,有时直径误差达到12mm。2)用百分表检查X轴丝杠的反向间隙,仅为0.01mm,这是一个很小的间隙,不可能造成直径12mm的误差。3)分析认为:这台车床的丝杠螺距为6mm,现在直径误差为12mm,这正好是丝杠螺距的两倍,说明电动机和丝杠可能多转了一圈,故障很可能在回零过程中。4)机床回零的过程是:机床按照参数PRM518设定的速度快速移动。当撞块压下X轴回零开关后,机床以参数PRM534设定的低速移动。

工件直径误差过大的解决方案

机床型号:CK7940型数控车床。

数控系统:FANUC 0TC。

故障现象:在使用过程中,加工的工件有时正常,有时直径误差达到12mm。

检查分析:

1)对X轴重复定位精度进行检查,在误差范围之内,说明机械传动链没有问题。

2)用百分表检查X轴丝杠的反向间隙,仅为0.01mm,这是一个很小的间隙,不可能造成直径12mm的误差。(www.xing528.com)

3)分析认为:这台车床的丝杠螺距为6mm,现在直径误差为12mm,这正好是丝杠螺距的两倍,说明电动机和丝杠可能多转了一圈,故障很可能在回零过程中。

4)机床回零的过程是:机床按照参数PRM518设定的速度快速移动。当撞块压下X轴回零开关后(由ON变成OFF),机床以参数PRM534设定的低速移动。撞块离开后,回零开关释放(由OFF变成ON),进给轴仍然按照原来的速度移动,系统开始检测编码器零位脉冲,一旦检测到零位脉冲时,进给轴便停止转动。轴所停止的位置,便是X轴零位。提示如果在第一个零位脉冲到来之前,回零开关已经由OFF变成ON,这时系统便检测到第一个零位脉冲,进给轴准确无误地停止,回零动作结束,加工的尺寸就是准确的。反之,如果在第一个零位脉冲到来之前,回零开关没有变成ON,这时系统只能检测到后面一个零位脉冲,于是电动机和丝杠就得多转一圈,相差一个螺距6mm,表现在X轴直径方向上,则是12mm。

5)拆开回零开关进行检查,证实了这一判断——开关上的固定螺栓松动,造成开关位置挪动。

故障处理:将回零开关调整到正确的位置。

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