【摘要】:检查分析:1)在该机床中,Y轴是水平轴,在停机后出现振动现象和电流声,说明伺服驱动器有电压和电流输出,但此时驱动器并没有工作指令。将滚珠丝杠与伺服电动机完全分离后,再观察停止状态下的伺服调整界面,发现位置偏差、速度和电流均为0。Y轴伺服系统需要寻找新的平衡点,因而向伺服电动机发出运转指令,并造成上述故障现象。
故障机床:某加工中心。
数控系统:FANUC 0i—MA。
故障现象:Y轴在移动时正常,但停机后出现振动现象,并伴有电流声。
检查分析:
1)在该机床中,Y轴是水平轴,在停机后出现振动现象和电流声,说明伺服驱动器有电压和电流输出,但此时驱动器并没有工作指令。根据维修资料,如果进给轴在停止时处于不稳定状态,是由于电动机惯量太低,此时可以将参数2021(负载惯量比)的设置值减小。但是减小此值后,短时间可以起作用,时间稍长又旧病复发。
2)检查系统的电源模块、Y轴伺服驱动模块、Y轴动力线、反馈电缆线、插接件等,都没有找到故障迹象。 (www.xing528.com)
3)在Y轴停止时,观察伺服调整界面,发现位置偏差量为4μm,速度为10r/min,电动机电流约为额定电流的50%。将滚珠丝杠与伺服电动机完全分离后,再观察停止状态下的伺服调整界面,发现位置偏差、速度和电流均为0。由此判断伺服驱动器、伺服电动机都正常,故障应在机械方面。
4)滚珠丝杠与伺服电动机是弹性连接,检查连接部位没有松动。把丝杠螺母副拆卸下来进行分解后,发现在螺母的端部,封堵滚珠的塑料盖被顶丝顶破。
故障处理:调节顶丝,修复破损处。
注意:封盖顶破后,在Y轴停止时,破损处的顶丝会对丝杠产生机械扰动。此扰动量通过位置编码器反馈到位置比较电路,打乱了Y轴的平衡状态。Y轴伺服系统需要寻找新的平衡点,因而向伺服电动机发出运转指令,并造成上述故障现象。
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