【摘要】:机床型号:CK6763型数控车床。检查分析:1)观察程序的运行,当执行到G01 Z—10.3 F0.5时,就不能继续运行了。执行G00快速移动也没有问题,因此认定伺服系统处于正常状态。3)为求稳妥,用手动数据输入方式进行测试,G00快移也很正常,但是G01、G02、GO3指令都不执行。6)检查主轴编码器。
机床型号:CK6763型数控车床。
数控系统:FANUC 0TD。
故障现象:机床以自动方式加工工件时,工作程序突然停止。
检查分析:
1)观察程序的运行,当执行到G01 Z—10.3 F0.5时,就不能继续运行了。
2)检查伺服单元。用手动方式移动X轴和Z轴,使它们返回到零点,都没有问题。执行G00快速移动也没有问题,因此认定伺服系统处于正常状态。
3)为求稳妥,用手动数据输入方式进行测试,G00快移也很正常,但是G01、G02、GO3指令都不执行。分析认为,执行这几个指令时都必须指定进给速率,而进给速率不能设置为0。(www.xing528.com)
4)检查进给倍率开关,在正常位置,其连接导线也没有问题。当旋转倍率开关时,PMC的输入点X21.0~X21.3都有变化,G121.0~G121.3的状态也随着变化。
5)仔细查阅机床的使用说明书,可知X轴和Z轴的进给速度与机床的主轴速度有关,于是在手动数据输入方式下,输入指令
M03 M42 S200 G01 Z—100 F0.5
此时主轴旋转起来,Z轴也在移动,但是显示器上反应的主轴速度却为0,没有显示主轴的实际速度,很可能是主轴没有送出反馈信号。
6)检查主轴编码器。打开主轴箱旁边的侧门,发现主轴编码器的插头已经脱落,当主轴旋转时,虽然编码器也跟着旋转,但是并没有把反馈信号传输给数控系统。
故障处理:将反馈电缆的插头与插座连接好,再次试机,加工程序得以执行,机床恢复正常工作。
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