【摘要】:故障现象:在加工过程中,机床突然停机,一两秒后系统重新起动,并出现#401报警。检查分析:1)检查刀具控制系统,在完好状态。初步判定是由于系统停止而使信号中断的。将机床诊断参数D490.7修改为“1”,以关闭自动关机功能,但故障依旧存在。更换电源模块,也未能排除故障。图16 电源模块的控制信号另有一台ARROW750型加工中心,在加工过程中,经常突然停机,也没有出现明确的报警信息。
机床型号:FV—1200型立式加工中心。
数控系统:FANUC 0MC。
故障现象:在加工过程中,机床突然停机,一两秒后系统重新起动,并出现#401报警。断电后重新起动,可以继续加工。刀库自动换刀时,往往又会出现#401报警。
提示:#401报警提示“伺服准备信号丢失”,可以认为伺服放大器工作正常,只是从系统送来的信号不正常而无法工作。
检查分析:
1)检查刀具控制系统,在完好状态。初步判定是由于系统停止而使信号中断的。
2)该机床设置有“自动关机”功能。将机床诊断参数D490.7修改为“1”,以关闭自动关机功能,但故障依旧存在。说明故障与“自动关机”功能无关。(www.xing528.com)
3)检查系统电源模块A16B—1212—0950,发现其输入电压正常,但是输出电压时有时无。更换电源模块,也未能排除故障。
4)在电源模块上,CP4是控制端子,控制信号来自于24V交直流电源板FV606中的继电器R1,如图16所示。当R1闭合时,CP4的端子1、2接通,系统起动;R1断开时,端子1、2断开,系统停止。试将端子1、2短接,系统电源模块的电源一直保持,故障不再出现,从而断定故障根源是继电器R1不正常。
故障处理:更换继电器R1。
图16 电源模块的控制信号
另有一台ARROW750型加工中心,在加工过程中,经常突然停机,也没有出现明确的报警信息。检查进线交流电源,在完好状态。检查开关电源的电路板,发现有很多油污和灰尘,造成控制电压不稳定。仔细清洗电源板,烘干后再试机,故障得以排除。
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