【摘要】:故障现象:在加工过程中,发现Y轴精度异常,误差一直在变化,最小在0.006mm左右,最大可达到1.400mm。2)在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序:G90 G54 Y80 F100 M30当运行结束时,CRT上显示的机械坐标值为—1046.605。记下这个数值后,在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句。4)对Y轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新调整补偿参数,都没有效果。这样避免了Y轴下滑,使故障得以排除。
机床型号:TH61140型镗铣加工中心。
数控系统:FANUC 18i。
故障现象:在加工过程中,发现Y轴精度异常,误差一直在变化,最小在0.006mm左右,最大可达到1.400mm。
检查分析:
1)检查G54工件坐标系,已经按要求设置。
2)在MDI方式下,以G54坐标系运行一段程序:
G90 G54 Y80 F100 M30(www.xing528.com)
当运行结束时,CRT上显示的机械坐标值为—1046.605。记下这个数值后,在手动方式下,将机床Y轴点动到其他任意位置,再次在MDI方式下执行上面的语句。待机床停止时,发现此时机械坐标值为—1046.992,同第一次执行后的显示值相比,相差0.387mm。
3)反复执行这条语句,将Y轴点动到不同的位置,所显示的数值不确定。用百分表对Y轴进行检测,发现机械位置实际误差与显示器上的误差基本一致,从而认为故障原因为Y轴重复定位误差过大。
4)对Y轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新调整补偿参数,都没有效果。于是检查光栅尺,也没有发现问题。
5)为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步观察,发现Y轴为垂直方向的轴,当Y轴的抱闸松开时,Y轴就向下滑动,造成了超差。
故障处理:对机床的PMC控制程序进行修改,即在Y轴抱闸松开之前,先把Y轴使能加上,再将抱闸松开;而在抱闸夹紧时,待轴夹紧后,再将Y轴使能去掉。这样避免了Y轴下滑,使故障得以排除。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。