【摘要】:试更换15kW的主轴电动机,也不能解决问题。TBACK实际上是ATC装置中的“刀套回库到位”开关。但是在刀库旋转选刀时,发现TBACK开关不断地受到振动,触点时通时断,信号时有时无,导致PMC的软继电器SPEM不能保持得电状态,造成主轴正转停止。
机床型号:TH66100型卧式加工中心。
数控系统:FANUC BESK 7CM。
故障现象:Z轴在自动进给过程中,主轴有时突然停止运转,并撞坏刀具,但是没有出现任何报警信息。
检查分析:
1)拆开主轴电动机后端盖,检查电枢和测速发电机的换向器,都在完好状态。试更换15kW的主轴电动机,也不能解决问题。
2)试改变主轴运转方向和运转速度,或改用不同的齿轮档位,故障还是时有时无。
3)试更换主轴伺服驱动板、改变伺服驱动板的各项速度参数,故障现象仍然存在。(www.xing528.com)
4)操作自动换刀装置(ATC),发现在刀库旋转选刀时,故障特别容易出现。利用主轴正转控制梯形图(见图7)对其进行监控,发现此时控制正向旋转的软继电器SPFM很不稳定。
提示:在主轴正向旋转的外部条件中,SPTC是主轴刀具夹紧到位信号,TBACK是机械手“换刀完成”信号。TBACK实际上是ATC装置中的“刀套回库到位”开关。
5)检查SPTC没有问题。在机床静止不动的时候,TBACK也没有问题。但是在刀库旋转选刀时,发现TBACK开关不断地受到振动,触点时通时断,信号时有时无,导致PMC的软继电器SPEM不能保持得电状态,造成主轴正转停止。
故障处理:修改这部分梯形图控制程序,去掉其中的“换刀完成”信号TBACK,改用机械手“返回完成”信号(MANBACK)代替。因为机械手不受刀库旋转的干扰和影响。
图7 主轴正转控制梯形图
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