数控系统:FANUC 0i—MC。
故障现象:机床在闲置一段时间后重新使用,CRT上显示#300报警,提示机床未能返回参考点,需要重新进行X轴、Z轴定位。此外,还显示#307报警,提示编码器电池电压过低。
检查分析:
1)在这台机床中,X轴、Z轴使用的是绝对脉冲编码器,其电池安装在伺服模块A06B—6114—H205上,电池的型号是BR—2/3AGCT4A,额定电压为6V。经测量,电池电压已不足2V。
2)更换电池后,系统又产生了黑屏故障,伺服主接触器未能吸合,系统不能起动。
3)拔下主板上的RS—232、I/O Link、串行主轴/编码器等电缆插头后,系统仍不能正常起动,由此确定故障产生于系统单元。打开系统单元后面的盖板,在CPU上发现有红灯报警。
4)依次交换了电源、显卡、CPU卡等单元,故障仍未解除。
提示:检修至此,可以认为故障原因是FROM/SRAM模块中的SRAM参数已经丢失。(www.xing528.com)
故障处理:重新安装系统的数据文件,并设置有关的参数。
1)重新起动机床,通电后同时按下“RESET”和“DELETE”键,将存储器内存清空。
2)找到相同型号机床的SRAM数据文件,用CF存储卡复制到CNC存储器。
3)在MDI和急停的方式下,按照FANUC 0i—MC出厂参数表,设定N9900~N9999的系统参数。
4)对照机床参数表依次设定N8130~N8135的基本功能参数,以及轴控制、伺服、编程、I/O、PMC等参数,还应输入定时器、保持型继电器的数值。
5)输入参数完毕,重新起动数控系统,手动返回参考点,修改N1815参数中的APZx值,以确定了机床绝对位置零点,并完成X轴、Y轴、Z轴各轴的重新定位。
6)用手动方式检查,确认机床各部分动作正常。
7)在自动方式下,使机床进入自动循环加工。
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