【摘要】:故障现象:某车间有同型号数控车床5台,其中1#车床出现#911报警“DRAM PARI-TY”,即“奇偶错误”,于是用2#车床的存储板代换,以判断故障。但是将存储板恢复到原位后,2#车床返回参考点时,X轴和Z轴都出现超程报警。数控车床设有软件限位和硬件限位,软件限位为参数设定的限位,而硬件限位就是行程开关的限位。参数No.700和No.701原来的设置值为6000,现在将它们加大一倍,还是出现超程报警;加大两倍,故障现象还是不变。
故障机床:某数控车床。
数控系统:FANUC 0TD。
故障现象:某车间有同型号数控车床5台,其中1#车床出现#911报警“DRAM PARI-TY(HIGH)”,即“奇偶错误”,于是用2#车床的存储板代换,以判断故障。但是将存储板恢复到原位后,2#车床返回参考点时,X轴和Z轴都出现超程报警。
检查分析:
1)发生故障时,观察刀架的位置,与回零参考开关压轮还有较大的距离。数控车床设有软件限位和硬件限位,软件限位为参数设定的限位,而硬件限位就是行程开关的限位。检查行程开关,此时并没有压合,由此可以肯定故障是软件限位超程。
2)造成这种故障的原因是:更换存储板后,曾经用手动方式移动了X轴和Z轴,造成机床的实际位置与存储位置之间有偏差。(www.xing528.com)
故障处理:首先加大两轴的软限位数值,再使两轴回到参考点,然后重新设置软限位值。
1)在这台机床中,参数No.700和No.701分别为X轴和Z轴正方向软限位值。软件限位设定范围为0~99999999,单位为0.001mm。参数No.700和No.701原来的设置值为6000,现在将它们加大一倍,还是出现超程报警;加大两倍,故障现象还是不变。
2)分析认为,虽然把原参数加大了一倍甚至两倍,但是在回零时,其超程值也随着上升,所以还是出现报警。于是将软限位值直接改到最大值99999999(这时超程值不可能上升这么大),再执行回零操作,X轴和Z轴终于返回到了参考点。
注意:操作完成后,再将No.700和No.701恢复到6000。
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