【摘要】:故障现象:机床停用一个多月后,不能执行加工程序,Z轴进给和换刀功能全部丧失,机床参数发生混乱,同时出现#910报警。这类故障可以从软件着手进行检查。2)对机床的硬件进行检查,没有发现明显的问题。另有一次,这台数控车床的加工程序号无法输入,自动加工无法进行。还有一台使用FANUC 0MD系统的数控加工中心,加工中突然停机,重新开机时出现#417、#427、#437报警。这种故障通常是CPU主板故障所引起的。
故障机床:某数控车床。
数控系统:FANUC 0i—MC。
故障现象:机床停用一个多月后,不能执行加工程序,Z轴进给和换刀功能全部丧失,机床参数发生混乱,同时出现#910报警。
提示:从维修手册可知,#910报警属于系统报警,其内容是“DRAM PARITY(HIGH)”,即主板不良、DRAM奇偶错误等。这类故障可以从软件着手进行检查。
检查分析:
1)检查后备电池电压,在正常状态。
2)对机床的硬件进行检查,没有发现明显的问题。
3)检查机床参数,发现其处于混乱状态,需要重装程序和重新设置加工参数。(www.xing528.com)
故障处理:
1)将系统内存参数记录下来,然后将内存全部清除。
2)利用RS—232接口将备份的机床程序和参数调入系统。
3)断电后重新起动机床,故障得以排除。
另有一次,这台数控车床的加工程序号无法输入,自动加工无法进行。利用替换法进行检查,确认是NC系统的存储器板出现问题,返回生产厂家进行维修后,故障得以排除。
还有一台使用FANUC 0MD系统的数控加工中心,加工中突然停机,重新开机时出现#417、#427、#437报警。这些报警提示机床的伺服参数已经丢失。这种故障通常是CPU主板故障所引起的。在停机瞬间一般有#930报警,只因为时间很短,难以察觉。更换CPU主板后,重新输入机床参数,故障得以排除。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。