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现场运行调试的变频器故障解决方法及经验分享

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:原因和解决方法如下:变频器起动起始值太低,升速过慢,应予调整;调整VR2,适当延长工频/变频切换延时时间;变频器PID参数值不当,应予调整;现场调试是个积累实践经验的过程,必须具体情况具体对待,冷静分析,找出对治方法,当某项参数调速无效时,应恢复原值,再调整其他参数,切忌无目的乱调;需多方面综合考虑,找出主要原因,再调整。

现场运行调试的变频器故障解决方法及经验分享

整个调试过程,应与用户现场操作人员、相关技术人员等密切配合,协调解决调试过程中出现的问题。

1)除水泵电动机线以外,将所有电源线、控制电路连接完毕以后,水泵电动机线暂不连接,上电为系统做空载试验,观察接触器动作基本正常。

2)另找一台小功率电动机,或连接一台水泵电动机(关闭进水阀门使之空载运转),观察变频运转与工频运转时的转向应一致,若转向相反,应调整工频电源或变频器输出相序,使工频、变频运行时的转向一致,符合变频/工频的切换条件。

3)连接负载电动机,手动运行一遍,观察控制盘电动机运行电流和现场电动机运行状态,正常后才投入自动运行。

4)自动运行过程的调试就要耗时稍长了,变频器的加、减速时间必须与变频/工频、工频/变频切换时间相配合进行调整。其时间调整,与生产供水需求、管线长度、直径、压力大小等都有关系,有时容易调节,有时必须反复整定和试验,才能摸索出适宜的参数。(www.xing528.com)

如变频切换到工频运行后,升压太快,一是不符合供水压力要求,二是造成短时间内又从工频切回到变频运行,造成不必要的反复投切。原因和解决方法如下:变频器加速时间太短,升速太快,或频率下限值偏高,必须进行延长加速时间或降低频率下限值;变频/工频切换延时时间太短,调整VR2,适当延长切换时间;变频器的PID参数的P、I值不当,必须予调整。

如变频器由工频切换到变频运行时,压力下降太快,一是不符合供水压力要求,二是造成短时间内又从变频切换到工频运行,也会造成不必要的反复投切。原因和解决方法如下:变频器起动起始值太低,升速过慢,应予调整;调整VR2,适当延长工频/变频切换延时时间;变频器PID参数值不当,应予调整;

现场调试是个积累实践经验的过程,必须具体情况具体对待,冷静分析,找出对治方法,当某项参数调速无效时,应恢复原值,再调整其他参数,切忌无目的乱调;需多方面综合考虑,找出主要原因,再调整。

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