【摘要】:若按照每年运行300天双班16h 90%的开动率计算,每年共计可节约成本约920万元,单车成本降低36.8元。若再将排风进行回用,仍以本文为例,打磨线的排风回用可100%重复使用能量,每小时可回收的能量约为3500kW加热量或600kW制冷量(平均);打胶线的通风泻入车间可减少一半的排风电功率与一半的车间通风;其他排风通过换热装置还可回收其20%的能量,总计约可再节约通风成本300万/年。
以本文为例,采用新的通风工艺设计,1号空调可降低风量24.9万m3/h,2号空调可降低风量21.84万m3/h,3号空调可降低风量29.12万m3/h,4号空调可降低风量13.44万m3/h,合计约减少风量为90万m3/h的通风空调以及相关送排风设备与配套动力设施(约120万元),降低用电功率1700kW·h,加热功率15000kW·h,制冷功率2600kW·h,同时也减少了加湿软水、通风滤材、设备折旧与维护保养等其他相关费用若干(按36万元/年计)。若按照每年运行300天双班16h 90%的开动率计算(加热器、表冷器按每年各使用100天,平均耗量按最大耗量的50%计算),每年共计可节约成本约920万元,单车成本降低36.8元。
若再将排风进行回用,仍以本文为例,打磨线的排风(42万m3/h)回用可100%重复使用能量,每小时可回收的能量约为3500kW加热量或600kW制冷量(平均);打胶线的通风泻入车间(10.6万m3/h)可减少一半的排风电功率与一半的车间通风(加热量、电量,全年24h运行);其他排风(14万m3/h)通过换热装置还可回收其20%的能量,总计约可再节约通风成本300万/年。(www.xing528.com)
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