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某企业硫化亚铁自燃过程中的事故案例

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:案例4某企业清罐过程中的硫化亚铁自燃事故1.事故经过2016年4月13日,中石化某输油站2 000 m3拱顶泄压罐清罐作业过程中,泄压罐发生爆燃,未造成人员伤亡和设备损坏。根据上述条件,判断本次事件是硫化亚铁自燃引起。

某企业硫化亚铁自燃过程中的事故案例

案例1硫化亚铁自燃,5 000 m3的内浮顶石脑油罐着火

2010年5月9日00:45,上海高桥石化1台5 000 m3的内浮顶石脑油罐发生闪爆,罐顶被撕开,并起火燃烧。经操作人员和消防队员奋力扑救,火势很快被扑灭。

事故原因:由于硫化亚铁发生自燃,引起浮盘与罐顶之间油气与空气混合物发生爆炸。

图2-11 上海高桥某石脑油罐顶腐蚀图

案例2镇海炼化“5·22”406罐着火事故

2009年5月22日22:53,储运部G406#罐(外浮顶、容积5 000 m3,当时罐内存油约600 t)着火,23:06火被扑灭。事故发生时该罐正在接收加氢粗汽油、重整拔头油和加氢裂化轻石脑油,由于轻石脑油稳定装置能力不足,而重整拔头油及加氢裂化轻石脑油中C4组分含量较高,进入外浮顶罐后C4组分挥发,遇硫铁化合物自燃后着火。

图2-12 406#罐过火后内外图

案例3某企业“4·3”硫化亚铁自燃着火事故

1.事故经过

2020年4月3日上午11:00,中石化某企业联合车间在更换1万m3石脑油储罐9313#罐罐根阀门时,法兰口和接油槽处油品突然着火,班组人员立即组织施工人员用现场灭火器进行扑救。11:53,现场明火被扑灭,抢修人员进入现场重新更换垫片、把紧法兰,油品流出点消除。12:03,应急处置完毕,预案关闭。

2.原因分析

9313#储罐接收蒸馏装置初常顶收料线来料阀门,进料侧由于在4月2日更换其他储罐的3个阀门时,管线已经被倒空,已经进入空气,管线距离最近的阀门侧的硫化亚铁具备氧化条件。4月3日上午10:45,当9313#罐二蒸馏初常顶收料线来料阀法兰被打开时,又有大量空气进入管道,加之正值中午,环境温度较高,同时由于阀门东侧管线内存有物料,物料流出的油蒸气遇到收料线氧化升温自燃的硫化亚铁,油蒸气被点燃。

案例4某企业清罐过程中的硫化亚铁自燃事故

1.事故经过(www.xing528.com)

2016年4月13日,中石化某输油站2 000 m3拱顶泄压罐清罐作业过程中,泄压罐发生爆燃,未造成人员伤亡和设备损坏。具体经过:4月13日15:00,企业施工人员打开罐顶透光孔和罐底人孔,用铜质锹人工清除人孔处的蜡块等堵塞物,形成通风通道,对罐进行自然通风,当日天气晴,最高气温为29℃。当日16:52,输油站控值班员发现罐顶部冒白烟,立即报告值班干部和上级调度,输油站接报后立即启动应急预案,启动消防泵,并组织人员到罐区实施灭火,至当日19:00,应急处置结束。

2.原因分析

正在清罐的输油管线近几年输送高含硫化氢原油,由于腐蚀生成的FeS等沉积在管壁上,在进行清罐作业时将含有FeS的蜡质等混合物推入泄放罐内。在清罐作业中,打开罐顶透光孔和罐底部人孔自然通风,与空气形成对流。在一定的温度下(4月13日天气晴,最高气温29℃),当微晶态的硫化铁与空气接触,形成点火源,遇到罐内的油气和油泥等低燃点可燃物,形成无外在火源引起的油气启燃。通过现场勘查与询问,结合视频监控,爆燃前20 min内罐区没有施工人员。根据上述条件,判断本次事件是硫化亚铁自燃引起。

案例5石脑油罐浮盘腐蚀泄漏火灾事故

2010年某石化石脑油罐“5·9”火灾事故

2010年5月9日11:30,某分公司炼油事业部储运2#罐区石脑油储罐发生火灾事故,事故造成1613#罐罐顶掀开,1615#罐罐顶局部开裂,无人员伤亡,未造成环境污染

1.事故经过

2010年5月9日00:45,按照调度安排,1613#罐(重整原料罐,罐容5 000 m3,内浮顶结构,直径21 m,高度16.5 m,储存介质为石脑油)开始收蒸馏三装置生产的石脑油。10:00左右,在继续收蒸馏三装置生产的石脑油的同时,开始自1615#罐向1613#罐转罐,此时1613#罐液位为5.09 m,1615#罐液位为5.92 m。到11:20,1613#罐液位为5.62 m,存储石脑油1 345 t,1615#罐液位为5.33 m,存储石脑油1 310 t。11:30左右,1613#罐发生闪爆,罐顶撕开,并起火燃烧。现场操作人员立即停泵,启动各个储罐冷却水喷淋,并进行转油、关阀等应急处理。在处理过程中,作业人员发现1615#罐冷却喷淋管线损坏,在火灾初期无法对1615#罐进行冷却保护。在1613#罐燃烧的热辐射作用下,1615#罐上部变形、顶部开裂。企业消防队接警后迅速调派15台消防车赶赴现场灭火,并通知蒸馏、重整等有关装置降量生产。上海市先后调动50多台消防车赶赴火灾现场。经消防人员奋力扑救,火势在14:00左右得到控制,14:37被扑灭。14:47,罐内发生复燃,因罐体严重变形,消防泡沫很难打到罐内,彻底扑灭罐内余火难度较大。18:40左右,现场指挥部在确保安全前提下,组织消防人员沿油罐扶梯爬到罐上部,将消防泡沫直接打到罐内。19:10左右将余火完全扑灭。

2.直接原因

由于铝制浮盘腐蚀穿孔、密封不严,导致浮盘下的石脑油挥发,油气在浮盘与罐顶之间积聚,与通过罐顶呼吸阀等处进入罐内的空气混合,形成爆炸性混合气体,因沉积在浮盘上的罐壁腐蚀产物硫化亚铁自燃,发生闪爆。

3.间接原因

(1)设备防腐和监督检查不到位,石脑油罐和铝制浮盘严重腐蚀,是事故发生的重要原因。

(2)针对加工高硫原油制定的防腐对策措施不完善。

图2-13 石脑油罐浮盘腐蚀泄漏着火事故储罐损坏情况

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