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典型案例:储罐浮盘沉没事故

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:案例2浮盘密封袋进油造成浮盘损坏事故1.事故经过2015年11月6日,中石化某企业油品车间G-109A罐发成沉盘。储罐倒空时介质形成涡流造成浮盘支柱落地不稳,也是造成浮盘损坏折断的原因之一。液泛是造成储罐沉盘的主要原因。

典型案例:储罐浮盘沉没事故

案例1雨水单向阀生锈失灵导致浮顶下沉跑油事故

1.事故经过

1991年4月18日,金陵石化公司化肥厂合成车间,接零点班的丙班操作工知道岗位上正在接收炼油厂送来的重油、液态烃、石脑油。4:00操作工抄表时,3种油品接收正常。5:00抄表时,除液态烃、重油正常接收外,操作工发现石脑油称重仪数字不跳,数字显示与4:00相同,便误认为是炼油厂已停送,也没及时向调度室反映和了解这一情况。之后调度室于5:30和6:00两次通知油罐岗位,炼油厂已停送重油和液态烃,但都未提石脑油接收情况。直到6:55,调度长填报表时,才问及石脑油接收情况。操作工说炼油厂已停送,调度经联系得知并没有停送,之后只用电话与炼油厂和油罐岗位联系,而没有到现场检查。直到7:30,白班管理人员到岗后,在现场检查时,才发现10 000 m3 1#石脑油罐浮顶排雨水管线向污油管内跑油。上罐顶才发现油罐浮顶下沉到罐底,石脑油顺浮顶排雨水管跑出。

这次事故跑出石脑油14.85 t,回收7.32 t,直接经济损失0.42万元。

2.事故原因

(1)事故后经检查发现,顶部集中槽内雨水入口单向阀卡涩、动作不灵。单向阀卡涩的原因是阀门安装有问题,阀口略向下倾斜,使开启阻力增大;单向阀后的雨水管的中心线高于单向阀的中心线,使进入单向阀的水不能完全排尽,该阀有2/5的部位长期泡在水中,天长日久,阀门生锈卡涩。

(2)操作工责任心不强,工作马虎,不认真执行巡回检查制度,劳动纪律涣散,发生异常情况不及时检查和汇报。

(3)设备缺乏维护保养,致使单向阀长期泡在水中生锈而卡涩。

案例2浮盘密封袋进油造成浮盘损坏事故

1.事故经过

2015年11月6日,中石化某企业油品车间G-109A罐发成沉盘。G-109A罐为内浮顶储罐,浮盘材质为铝合金,盛装介质石脑油,储罐规格:30 000 mm×19 132 mm,上次全面检验日期为2008年。储罐2015年到期检验,11月生产具备条件,倒空后进罐检查发现靠近西侧人孔方向部分浮盘框架梁损坏,约1/4浮盘折断触底。拆除浮盘密封带后发现密封带海绵填充物进油。

2.原因经过(www.xing528.com)

(1)储罐浮盘密封带随浮盘上下运动,与罐壁摩擦及石脑油腐蚀等原因造成密封带损坏进油,浮盘边缘重量不均运行失稳。

图2-10 G-109A罐沉盘后人孔图和罐内浮盘倒塌图

(2)部分浮筒腐蚀损坏进油也是浮盘重量不均的原因。

(3)储罐倒空时介质形成涡流造成浮盘支柱落地不稳,也是造成浮盘损坏折断的原因之一。

案例3汽油罐液泛沉盘事故

1.事故经过

2015年8月18日14:20,134#罐雷达液位计出现故障,18日至28日液位计故障原因一直未排查出来,遂实行人工检尺计量。28日15:20,仪表人员和车间技术人员到134#罐罐顶维修雷达液位计时,发现罐顶安装雷达液位计的导向管处(检尺口对侧)发生变形,导向管上端倾斜约30°,罐顶局部凹陷,打开透光孔检查,发现浮盘沉没。通过检尺核对,此时油品的实际液位是7.2 m,测量到浮盘上方约有5 m的液位。

清罐后,进罐检查、测量,损坏情况如下:浮盘下沉至罐底部,处于倾斜状态,部分支柱被浮盘压弯;罐内壁与浮盘边缘板有明显的摩擦痕迹;导向管与浮盘导向轮有明显的摩擦痕迹,并且有一个导向轮脱落;经测量,其中一根ø159 mm×6 mm的导向管在9.37 m高度处弯折变形最严重,见图2-10;浮盘密封橡胶皮局部外翻。

2.原因分析

2015年8月16日14:01至18日14:01,134#罐在单独收乙烯裂解料时,液位从8.341 m上升10.17 m过程中,由于组分中携带大量气相,气相在罐内气化严重,气体携带液相,形成泛液。由于浅浮盘边缘板余量只有176 mm,泛液容易喷溅到浅盘上,随着泛液的积累,导致浮盘失稳、下坠。

液泛是造成储罐沉盘的主要原因。

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