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水库蓄水后地下厂房渗水处理方法

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:(一)常规的防渗及排水设计地下厂房防渗系统共设置了四道防线:第一道为大坝及左岸山体防渗帷幕,帷幕底线经补强后达到90m高程;第二道为4号排水洞,排水幕底线为170m或180m高程,顶线高220m,排水孔参数为φ100@3.0m;第三道为地下厂房外围四周设置的28 和30 号排水洞,洞内布置φ76@3.0m排水孔,排水幕底线高85m,顶线高198m;第四道是厂房内在边墙及顶拱设置的系统排水孔,排水孔内渗水通过排水管流入排水沟,最终汇入集水井,由深井泵抽排至厂外。

水库蓄水后地下厂房渗水处理方法

尽管著者在地下厂房开工兴建之前,用本书所介绍的新方法,对地下厂房外围及地下厂房围岩的斜孔排水,正如第四节及第五节所阐明的那样,已作出了相当详细的报告,但由于设计和建设管理人员考虑到承包施工的外商,因改变设计图纸,将招致高额索赔而不得不罢休。

这里的透水结构面几乎都是高角度的,常规排水孔是铅直的,两者的交角极小,其排水效果显然是很差的,这在本节的28号排水洞和地下厂房围岩的施工水文地质编录中就可以看出,铅直排水孔连排除大气降水及少量地下水的效果就很差,何况在水库蓄水后地下水上升的情况下,何以能使其排水效果变好呢?

当水库蓄水到220m以上后,地下厂房内渗水量明显增加,厂房顶拱及上游边墙多处渗水,尤其1~2 号、5~6 号机组段间较为严重,30 号排水洞日排水量近7000m3(2000年10月30日),既给排水泵房的排水带来压力,也给厂房稳定带来不利影响。

(一)常规的防渗及排水设计

地下厂房防渗系统共设置了四道防线:第一道为大坝及左岸山体防渗帷幕,帷幕底线经补强后达到90m高程;第二道为4号排水洞,排水幕底线为170m或180m高程,顶线高220m,排水孔参数为φ100@3.0m;第三道为地下厂房外围四周设置的28 和30 号排水洞,洞内布置φ76@3.0m排水孔,排水幕底线高85m,顶线高198m;第四道是厂房内在边墙及顶拱设置的系统排水孔(φ48@4.0m×6.0m,深8.0m),排水孔内渗水通过排水管流入排水沟,最终汇入集水井,由深井泵抽排至厂外(下游尾水洞内)。三向渗流计算表明地下厂房渗流量为4240m3/d,考虑到机组运行漏水量,集水井有效容积为340m3,总设计排水量约为217m3/h(5208m3/d)。设计选用两台深井泵(每台水泵参数为Q=1000m3/h,H=50m)互为备用,泵房布置在3 号、4 号机组之间118.2m高程,水泵的开启由液压信号器自动控制。

四道防渗帷幕与排水帷幕所用的灌浆孔和排水孔,除了极少部分灌浆孔和地下厂房顶拱与边墙上排水孔为斜孔外,其他绝大多数的灌浆孔和排水孔都是铅直孔,这类钻孔与这里的水文地质条件是不适应的,漏水是必然结果。

(二)渗水情况及其原因分析

1.渗水情况

水库下闸蓄水后对厂房围岩渗水情况进行了系统调查和统计。库水位在220m高程以下时,30号排水洞排水量维持在3000m3/d 左右,厂房边墙及顶拱没有发现大量渗水现象,这期间仅1998年夏季由于降水较多及上游灌浆造成安装间和6 号机顶拱及边墙局部滴水不断,但并没有带来太大影响。库水位超过220m 后,30 号排水洞排水量逐步增大,库水位到234.1m时,30 号洞排水量约7000m3/d,厂房区总排水量达9000m3/d(包括28、4 号洞及检修泵房)左右。厂房边墙及顶拱在桩号0+59~110,0+185~230 之间渗水滴流不断,6 号母线洞处也有渗水。

2.渗水原因分析

(1)水文地质原因。层间透水与隔水的岩组,分布于厂房之上。透水的硅质砂岩岩组)分布于厂房顶拱及上、下游边墙的上部;相对不透水或弱透水的钙质、钙泥质砂岩(岩组)出露于上、下游侧墙的下部及机窝的上部;透水的钙硅质砂岩(岩组)分布于机窝下部及厂房底板内。它们的产状是,厂房北部,80°~85°∠7°~10°;厂房南部,95°~125°∠7°~8°。

厂房区分布有与厂房轴线交角50°~60°的3条断层,断层带宽度5~80cm之内。断层倾角平均值为75°。

这里分布有5 组透水或微透水的构造裂隙,其中有2 组构造裂隙与厂房轴线交角小于20°以外,贯穿厂房的构造裂隙有3组,其倾角平均值为83°

在此要特别说明的是,左岸山体(厂房上游)防渗帷幕上游,出露有与厂房围岩相沟通的透水岩组——岩组。它在库内出露的高程在190~230m间。若左岸山体防渗帷幕防渗性能良好的话,它可以截断从水库内入渗到岩组内的渗漏水,因而可以减少组成厂房围岩——岩组的渗出水。然而,从上述介绍的地质条件可以看出,这里透水的地质结构面都是高角的,在左岸山体防渗轴线上用的灌浆钻孔都是铅直的,这类灌浆钻孔,在高角度透水介质内进行灌浆,显然其效果是很差的。

若位于左岸山体防渗帷幕后面的4号排水洞及其排水钻孔的排水性能良好的话,也可以排掉从库内入渗到岩组内的渗漏水,因而可以大大减少岩组的渗出水。由于前述的同样原因,在高角度透水介质内用铅直孔排水效果仍然是不会好的。

(2)水工原因。由于增加了17C号交通洞,将上游29号排水洞取消,使得压力钢管上部排水幕没有封闭,造成部分地下水从厂房边墙中渗出。

此外,部分厂房顶拱和边墙的排水系统被堵塞,施工中的压水及压浆工作也增加了厂房的渗水量

(三)地下厂房渗水处理

1.增加厂外渗水排水泵房(www.xing528.com)

鉴于目前实测渗水量较大,水泵启动频繁,水泵开机间隔2.5h,运行0.5个h,每天开机8~9 次。原设计为两台深井泵,一台运行,一台备用。为了提高厂房运行安全的可靠度,在厂房外增设渗水排水泵房是很有必要的。

新增加的渗水排水泵房设在17C 洞内(图14-42),泵房尺寸为12m×6m×6.4m,集水井设在30号洞通风井下部,泵房和集水井之间用竖井连接。排水管线路沿17C号洞穿过17 号洞路面至尾水闸门室进入6 号或4 号尾水洞内。

2.加强地下厂房围岩排水

(1)在17C 号交通洞的桩号0+232.73~0+432.42 间,补打φ763.0m、斜孔产状为NW350°、倾角80°的排水斜孔(图14-42、图14-43),排水顶线高程为170~180m。排水斜孔总深度为2200m。

(2)28号排水洞的桩号0+512.80~0+568.80之间(图14-44、图14-45)、桩号0+635.05~0+704.05之间的上部,在已打排水斜孔的地方,把孔间增密到1.5m,即两个排水斜孔之间补打一个排水斜孔。排水斜孔的倾向与岩壁走向直交的SW260°方向,倾角70°。

图14-42 17C 号交通洞内(0+232.73~0+423.42)排水幕位置示意图

图14-43 17C 号交通洞排水幕纵剖面图

图14-44 17C 号交通洞排水幕横剖面图

图14-45 地下厂房(0+512.80~0+568.80)28 号、30 号排水洞排水幕纵剖面图

图14-46 28 号30 号排水洞排水幕横剖面

根据作者的理论计算表明,采用的SW260°、倾角70°的排水斜孔,其效益系数极低,为0.04,还不如铅直孔的效益系数高,因而在水库蓄水之后,这里漏水严重,现在设计者仍用常规的原产状再补打1 倍的排水斜孔,其效果仍不会好,著者曾建议采用倾向NW320°、倾角70°的排水斜孔(该产状斜孔的效益系数为5.10,优选的排水斜孔的2次效益系数为1.28),遗憾的是,当著者拿出计算成果时,常规法设计施工的钻孔已经完成了(排水孔孔径φ76,顶线高程205m,排水孔总深度为1500m)。

(3)在28~30号排水洞之间,桩号0+512.80~0+568.80 之间(图14-46)、0+635.05~0+704.05m之间补打φ76@3.0m的排水孔。排水斜孔的产状,采用了计算结果,双向斜孔:一为SE170∠78.5°,其效益系数为1.90;另一为NW350∠78.5°,其效益系数为1.90;另一为NW350°∠78.5°,其效益系数为3.80。从效益系数看,补打斜孔的排水效果可望是良好的。这类排水斜孔的总数为1400m。

(4)地下厂房顶拱排水。为了拦截通过透水岩组,从左岸防渗帷幕和4 号排水洞下部渗流到地下厂房顶拱的地下水,在1~2号机之间,6 号机组至安装间漏水严重部位,补打φ48、深4m的排水孔,孔口部位用“U”形镀锌铁管,沿洞壁引至岩壁梁排水沟内。

(5)封堵入渗的透水岩组。中的硅钙质砂岩为透水层,如果防渗帷幕的防渗效果不好时,这两组岩体将成为入渗源,应用防裂缝混凝土将其予以喷护。

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