【摘要】:采用了活塞杆固定的双杆液压缸,既保证了左、右两个方向运动的速度一致,又减小了机床的占地面积。由于采用回油节流调速回路,液压缸回油中有背压,可防止空气渗入液压系统,有助于工作稳定和工作台的制动。由于系统中的开停阀和节流阀单独设置,机床重复启动后,工作台速度仍保持不变,从而保证了加工质量。磨削内孔时,采用电磁铁将快速进退阀锁在快进后的位置上,以防止因误操作而造成事故。
(1)采用了活塞杆固定的双杆液压缸,既保证了左、右两个方向运动的速度一致,又减小了机床的占地面积。
(2)系统采用结构简单的节流阀式调速回路,功耗小,这对调速范围不需很大、负载较小且基本恒定的磨床来说非常适宜。
(3)由于采用回油节流调速回路,液压缸回油中有背压,可防止空气渗入液压系统,有助于工作稳定和工作台的制动。对于停车后再启动时的工作台“前冲”现象,由于采用的是手动开停阀,它的转动范围较大(90°),开启速度相对较慢,系统压力又较低,故“前冲”现象得到了改善。
(4)系统采用了把先导阀、换向阀和开停阀做在一个共同阀体内的液压操纵箱结构,结构紧凑,操纵方便,换向精度和换向平稳性都较高。
(5)由于设置了抖动阀,工作台能做短距离的高频抖动,有利于保证切入式磨削和阶梯轴(孔)磨削的加工质量。(www.xing528.com)
(6)由于系统中液动换向阀能实现一次快跳、慢速移动、二次快跳和先导阀的快跳运动,使工作台能获得理想的换向精度。
(7)由于系统中的开停阀和节流阀单独设置,机床重复启动后,工作台速度仍保持不变,从而保证了加工质量。
(8)磨削内孔时,采用电磁铁将快速进退阀锁在快进后的位置上,以防止因误操作而造成事故。
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