答:[案例7-6]
(1)事故概况 江苏某气体工业公司一只无缝气瓶在该公司液氧充装台发生爆炸。现场3名公司员工和1名用户当场两死两伤,后来1名受伤员工因抢救无效死亡。气瓶为粉碎性爆炸,现场共搜集碎片68块。
(2)检查检验
1)根据现场爆炸气瓶原始钢印标记查证,该气瓶为1987年制造的进口溶解乙炔气瓶,经调查该气瓶是从社会收集来的旧进口气瓶,经过相应修理,并将原瓶阀换装新的瓶阀,使用时间不长,该气瓶钢印标记的瓶重为41.7kg,收集到的碎片总重量为35.45kg。
2)对爆炸气瓶碎片取样,进行力学性能试验化学成分分析和断口金相试验,结果见表7-22、表7-23。
表7-22 气瓶碎片化学成分和力学性能
表7-23 金相试验结果
经上述试验结果表明,爆炸气瓶的化学成分和金相试验结果,与我国相关标准规定的气瓶用钢基本相符。气瓶自身质量基本符合我国的相关标准。可判定该次爆炸,不是由于气瓶本身的质量缺陷所致。(www.xing528.com)
3)爆炸时曾引起燃烧。现场监控录像显示,爆炸瞬间产生很大的黄、蓝色火团,以及包围在火团周围的黑烟。对周围建筑物、设备和人员造成巨大的破坏和杀伤力。碎片断面兼备脆性断裂和塑性断裂的特征,该次爆炸为化学性爆炸。
4)追踪调查还有2只同样的进口气瓶经取样分析,发现瓶内气体均含有氢与乙炔的成分。
(3)爆炸原因 气瓶换气点将充装介质不明的原进口溶解乙炔的气瓶,用来充装氧气,与其他10个氧气瓶一起待充氧。当11个气瓶瓶阀全部打开时,爆炸气瓶内残余的可燃气体窜至其他瓶内,在充装氧气过程中就形成了爆炸性气体。
经过对现场爆炸物的测量及有关计算,爆炸气瓶内压力瞬间在150MPa以上。
综合以上分析,该起事故直接原因为用户使用不合格气瓶,瓶内含有可燃性气体。充装单位未按规定认真进行充装前检查,导致充装瓶内氧气与易燃易爆气体混合产生爆鸣性气体,因漏气进行回气处理操作过程中,产生摩擦热及静电火花,引起化学性爆炸。
(4)措施
1)强化对气瓶换气点的监管,严禁个别单位收购废旧钢材市场的报废气瓶,进行自行修理、换阀、刷漆、再出售给使用气瓶的单位。
2)严抓气瓶的充装环节,严格气瓶充装前检查制度,逐个判明瓶内介质,凡不合格气瓶一律不得充装,以及充装台必须安装防错装接头,防止气瓶错装和混装。
3)严格执行气瓶定期检验制度,以确保气瓶的外表漆色完好、清晰、规范。
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