4.3.1.1 直流系统故障前后情况
扰动前,柴拉直流系统为双极大地回线全压400kV运行,潮流方向为青海柴达木至西藏拉萨,双极功率120MW。
扰动中,20∶14∶55,OWS事件发出S2 P1PR1A/B和S2 P2PR1A/B系统,“换流器换相失败被检测到”、“检测系统低交流电压被检测到”、“保护发出增大GAMMA角命令”;换流器换相失败,极Ⅰ在61ms复归、极Ⅱ在53ms复归。询问调度后得知藏中电网一条110kV线路跳闸。
扰动后,青藏直流系统为双极大地回线全压400kV运行,潮流方向为柴达木送拉萨,双极功率120MW运行正常。
4.3.1.2 交流系统故障前后情况
故障前,藏中电网运行情况如图46所示;全网发电出力为263.62+j23.57MVA;羊湖电厂、直孔电厂、9E燃机电站和东嘎电厂应急电源的出力情况见表41。
表41 藏中电网电厂开机情况
图4-6 藏中电网2012年4月5日运行图
在拉萨换流站双极直流系统出现换相失败故障的同时,藏中电网中110kV羊贡线在20时14分左右曾出现线路故障跳闸。拉萨换流站双极换相失败故障发生时,藏中电网的系统频率、电压和供电负荷均受到了不同程度的影响。故障瞬间,藏中电网的系统频率最高升至50.446Hz,最低至49.799Hz;夺底站220kV交流系统的A相电压由故障前的130.899kV跌落至69.49kV,B相电压由故障前的131.15kV跌落至64.68kV,C相电压由故障前的130.13kV跌落至58.17kV,其余各电压等级系统的电压也均受到不同程度影响;由于受电压波动的影响,还造成藏中电网负荷略有波动,但没造成其余线路跳闸。
4.3.1.3 直流系统故障分析
拉萨换流站极1故障录波图如图47、图48所示,交流电压的变化引起直流电压略有下降,交/直流电流上升。换相失败前直流控制系统为维持直流电压,电压控制使触发角增大1.0°,关断角控制还未投入减小触发角,关断角裕度仍不能补偿换相电压畸变造成的相位偏移,17.6ms后实测关断角由正常时的23°降到4.0°,首先极1的D桥6号阀向2号阀发生换相失败,紧接着Y桥3号阀向5号阀也发生换相失败。图中换相失败先于交流欠压出现,交流电压的波形畸变影响大于幅值下降的影响。
由图48可见,交流系统故障引起的极1换相失败扰动,612ms后完全恢复。在换相失败前交流电压有效值仅下降2kV,由于两个换流器先后发生换相失败,直流电压下降到零,直流电流最大达到1486A;换相失败后约60ms直流电流被整流侧电流调节器控制到零;在此之前,除了直流瞬时短路之外,交流侧电流随着直流侧电流变化,换流站吸收的无功功率增加255Mvar,换相电压有效值由正常时的131kV降到69kV;在此之后,向系统增加吸收的无功功率下降到零,交流换相电压恢复,在故障后直流电流208ms和直流电压294ms也逐渐恢复。
拉萨换流站极2故障录波图如图49、图410所示。由图49可见,交流电压的变化引起直流电压也下降,交/直流电流上升,9ms后关断角由正常时的22°降到4.0°,首先极2的Y桥6号阀向2号阀换相失败,紧接着D桥6号阀向2号阀也发生换相失败;图中可以看出换相失败先于交流出现,说明交流电压的波形畸变影响大于幅值下降的影响。
图4-7(一) 极Ⅰ换相失败整体波形图
图4-7(二) 极Ⅰ换相失败整体波形图
图4-8(一) 极Ⅰ换相失败局部波形图
图4-8(二) 极Ⅰ换相失败局部波形图(www.xing528.com)
图4-9(一) 极Ⅱ换相失败整体波形图
图4-9(二) 极Ⅱ换相失败整体波形图
图4-10(一) 极Ⅱ换相失败局部波形图
图4-10(二) 极Ⅱ换相失败局部波形图
由图4-10可见,交流系统故障引起极2换相失败扰动,543ms后完全恢复。由于两个换流器先后发生换相失败,直流电压下降到零,直流电流最大达到1496A。换相失败后约59ms,直流电流被整流侧电流调节器控制到零;在此之前,直流短路时间很短,短路解除后交流侧电流随着直流侧电流变化,换流器吸收的无功功率增加255Mvar,换相电压有效值由正常时的131kV降到69kV;之后,换流器向系统吸收的无功功率下降到零,交流电压恢复,在故障后直流电流219ms和电压314ms也逐渐恢复。
从拉萨换流站两个极的换相失败时间来看,极2比极1早8ms发生,这是由于交流系统故障的地点和故障时刻,对拉萨换流站换相电压的畸变影响造成的;对于换流母线电压和与系统交换的无功功率两个极是共同作用的。
4.3.1.4 交流系统故障分析
羊贡线保护装置故障录波如图4-11所示,20时14分110kV羊贡线路发生了B相接地短路故障,线路电流差动、纵联距离和距离Ⅰ段保护动作跳闸;羊湖电厂110kV母线,故障B相电压从85kV下降到22.5kV,最大短路电流42A,故障在110.5ms切除;故障测距显示故障点距羊湖电厂8.9km,距贡嘎变电站27.7km,故障差流32.79A。藏中电网的系统频率,在故障前为49.95Hz;在故障切除前,最低降到49.64Hz,最高升至50.16Hz;在故障切除后直流系统恢复,系统频率最高升到50.45Hz。
1.5s后线路重合闸动作,线路重合后,该条线路的电流差动和距离加速保护动作、跳闸,重合闸不成功。将羊贡线转检修后,在故障巡线中发现羊贡线31#塔B相硬质引流线支撑复合绝缘子脱落,导致引流线对塔身放电短路。详细检查发现,硬质引流线支撑复合绝缘子脱落的原因系两颗固定螺丝脱落,经处理后16时11分恢复羊贡线运行。
图4-11(一) 羊湖电厂羊贡线4月5日故障录波
图4-11(二) 羊湖电厂羊贡线4月5日故障录波
本次直流系统换相失败是由于交流系统扰动引起,110kV羊贡线路发生B相接地短路后,拉萨换流站母线电压略有下降,引起直流电压下降、直流电流上升、换相角加大,换流器吸收无功功率增加,而使母线电压畸变导致实际关断角快速减小,逆变侧定关断角控制还未起作用,就发生了换相失败。在换相失败故障发生后,由于逆变器直流侧临时短路,直流电流快速增加,直流电压下降;直流侧短路消失并恢复正常换相后,交流电流随着直流电流的增加而增加,换流器吸收的无功功率大幅度增加,交流母线电压畸变,幅值大幅度下降;之后,在整流侧电流控制系统的调节下,直流电流下降到零,换流单元吸收的无功功率接近为零,交流母线电压开始恢复;随后交流故障切除,直流系统也逐渐恢复。交流电压降低期间,藏中电网机组加速和切除了部分负荷,以及直流系统恢复过调,造成藏中电网频率暂时升高。羊贡线故障直流输电系统扰动关键时间点见表42。
表42 羊贡线故障直流输电系统扰动关键时间点
续表
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