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系统状态对应的振荡模态分析及扭振传递研究

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:表4.2中加黑的相关因子表示对应的系统状态变量在该振荡模态中起主导作用。λ22,23对应的振荡频率是49.362 8 Hz,发电机定子磁链对其起主导作用,同时电缆电流对该模态也有一定的作用,该模态反映的是系统的同步频率。而在单机系统中,该机械扭振的频率为12.41 Hz,故在双机系统中出现了双谐振尖峰现象,说明在两机系统之间存在扭振传递作用。

系统状态对应的振荡模态分析及扭振传递研究

1)拆卸流量控制系统的电线接头,或者是气动连接管线。流量调节信号在控制室发出,冲程的调节有电动的,也有气动的。在现场也可以手动调节。

2)拆卸电动机柱塞泵联轴器保护罩,拆卸联轴器。

3)拆卸十字头组件,检查十字头、十字头销轴、十字头与滑板的配合情况,是否有磨损。

4)拆卸N型轴与柱塞连接的螺栓,拆卸N型轴组件,检查N型轴及轴套是否有磨损。

5)拆卸蜗轮、蜗杆轴承,检查蜗轮、蜗杆的齿轮磨损情况。

6)拆下单向阀的连接管线,拆卸出、入口单向阀。

7)拆卸液压腔的固定螺栓,拆下液压腔,取出密封件,密封件为橡胶材料。

8)用工具拆卸填料和填料挡环。

9)在填料和挡环拆下来之后,清洗填料函,如果有填料粘附在填料函内,先用粗砂纸将其除去,再用细砂纸抛光处理。

10)将柱塞和柱塞套拆卸下来。

11)检查柱塞的磨损情况,用千分尺测量柱塞的外径,确认是否磨损。测量柱塞套的内径,确认是否磨损。

12)各个部件清洗以后,进行检验测量,合格以后才能安装。

安装过程不再详细叙述,下面说明安装过程中的几个关键步骤。

1)十字头销、柱塞、N轴的测量部位如图9-2所示,在拆卸之后和修复安装之前,分别测量数据,将测量结果填写在表9-1内。

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图9-2 十字头销、柱塞、N轴的测量部位

表9-1 十字头销、柱塞、N轴几何公差标准值

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2)蜗轮和蜗杆的轴向窜量调节,即调节图9-3中的c值,蜗杆的轴向窜量为0.15mm,蜗轮的轴向窜量为0.08~0.10mm,在检修前和检修后分别测量该值,并填写在检修记录内。

3)在安装填料时,可用润滑油涂抹在填料表面,每一个填料环分别装入填料函内,然后上紧压盖。填料为方形的芳纶材料。不同的应用场合,填料的结构型式和材质是不同的。

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图9-3 蜗轮和蜗杆的轴 向窜量调节

4)安装单向阀时,要确认出、入口阀的方向,在安装之前,可以用煤油试漏。

5)如果是隔膜形式的柱塞泵,隔膜作为易损件,每次检修时都要更换新隔膜。

6)安装液压缸,按给定的力矩拧紧螺栓。

7)安装联轴器并找正,安装防护罩

8)安装流量调节系统的气动管线,电器系统的电缆,按模拟信号,检查流量控制系统是否好用。

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图9-4 V形填料

9)在油箱内加入润滑油。

下面介绍柱塞泵填料改进的一个实例:某高压聚乙烯装置,用丙烷做调整剂,丙烷泵由国外进口,采用柱塞泵。缸径为25mm,最大冲程为60mm,泵的转速为200r/min,出口压力为30MPa。采用N型轴的结构调节冲程,调节范围可以在0%~100%。根据生产需要,随时对注入量进行调节,柱塞密封采用V形填料,如图9-4所示,一组填料由三个V形环、一个压环和一个支撑环组成。填料的主要成分为聚四氟乙烯

开工以后,经常发生填料泄漏故障,只得依靠频繁更换填料来维持生产。进口填料一套一万多元,费用高,每次拆卸时都会有丙烷漏出,造成环境污染

原因分析:经过对填料认真分析,发现填料的硬度较高,当介质压力升起来以后,V形填料的唇边变形量小,也就是说,在唇尖处无法形成足够的接触应力,因此发生泄漏。知道了这个原因以后,那么解决的办法就是将V环的硬度降下来,决定在国内制作,代替进口。

解决办法:增加一组V形环,即有四道V形环,把压环和支撑环的轴向长度缩短,但保证填料组的总长度不变。压环和支撑环采用聚四氟乙烯材料,两个V形环采用聚四氟乙烯材料,另两个V形环采用夹布橡胶材料。在安装时,两个夹布橡胶环放在两个聚四氟乙烯环中间。

安装使用以后效果很好,大大延长了使用寿命,使用时间由原来的十天,提高到两个月。在使用过程中,如果填料有轻微的泄漏,还可以上紧填料螺栓,继续使用一段时间。

从理论上讲,往复泵不用灌泵也可以实现自吸,在实际应用时,最好是在缸内充满液体,这样泵起动以后,可以立即实现吸排,而且避免了柱塞干磨,减少磨损。

在实际应用上,出故障最多的是:偏心套的上下调节机构出现卡死现象,N型轴既不能向上移动,也不能向下移动。究其原因,原来是蜗轮、蜗杆进给到了边缘,跳出啮合范围,而操作人员仍然用力拧调节杆,导致调节杆扭断。在调节机构上增加了限位挡板,使蜗轮、蜗杆在一定的范围内使用,而又不影响调节冲程。

根据隔膜泵的故障统计,80%的故障是由于隔膜失效引起的,其次是出入口单向阀密封失效,而柱塞磨损、填料泄漏的故障发生几率较小。

每次更换新膜片以后,都要在膜片间注入液压油,将膜片内的气体挤出去。在底部有注油孔,从底部注油,油从上边的孔出来,确认没有气体为止。如果膜片间有气体,就会影响排量,或是根本没有排量。在现场一般用注射器进行注油。

为了保证计量精度,许多柱塞泵的出入口阀均为双层球阀结构,即两组单向阀串联成一组使用。

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