【摘要】:对泄漏的进料管干气密封解体后发现:1)进料管干气密封介质侧和大气侧的动、静环均出现摩擦痕迹。4)干气密封内未发现粉末等杂质。原因分析:1)排除氮气管网压力出现波动的可能,因为A、B线离心机共用一条氮气管线,每台离心机又分出三条氮气管路,若氮气管网压力发生波动,其他离心机及内外转鼓干气密封均会受到影响,而实际上,仅该进料管干气密封发生故障。因此,频繁开、停车是进料管干气密封失效的原因。
离心机进料管干气密封泄漏量增大,流量表满量程,密封腔压力由0.4MPa降至0.28MPa,手动停车,系统置换合格,交付检修。该进料管干气密封运行情况:
1)运行时间:2004年7月~2008年2月,共运转三年零五个月;
2)开停机情况,因各种原因(包括乙烯原料不足、晃电、各类检维修、加补脂等)导致的开停机共计20次。
对泄漏的进料管干气密封解体后发现:
1)进料管干气密封介质侧和大气侧的动、静环均出现摩擦痕迹。
2)动环密封坝有半数已磨平,动压槽失去作用。
3)动环密封摩擦沟痕深度达0.4mm,表现为多次非连续接触性磨损。
4)干气密封内未发现粉末等杂质。(www.xing528.com)
5)弹簧、保持架及O形环均完好。
原因分析:
1)排除氮气管网压力出现波动的可能,因为A、B线离心机共用一条氮气管线,每台离心机又分出三条氮气管路,若氮气管网压力发生波动,其他离心机及内外转鼓干气密封均会受到影响,而实际上,仅该进料管干气密封发生故障。
2)排除操作出现问题的可能,若出现误操作,例如误开关了进料管机封的前后球阀,结果是瞬间损坏,离心机连锁停车,机械密封内外部未发现粉末,因此,己烷冲洗及进料量的控制操作没有问题。
3)干气密封安装时,没有进行任何调整,不会产生弹簧压缩量过大问题。
4)干气密封本身未发现缺陷的存在。
结论:干气密封正常运转时,摩擦副为非接触状态,该干气密封摩擦副间形成气膜的最低转速为15r/min,只要低于此转速,即使通有正常压力的密封氮气,摩擦副仍然产生接触性摩擦,造成密封槽磨损。因此,频繁开、停车是进料管干气密封失效的原因。装置停车(非离心机检修原因停车)时,离心机保持正常运转。
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