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入料管密封故障处理方法解析

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:入料管处的干气密封,也是双端面结构,一端靠近大气,一端靠近介质。拆检进料管干气密封,发现大气侧密封副机械密封端面磨损,静环卡死在弹簧保持架内,动环密封胶圈呈老化状且干裂成多节。3)进料管干气密封大气侧的动环支撑架,由于高温出现了颜色变化,如图4-62所示的2。因此,泄漏的原因是,干气密封的O形环失效造成的。

入料管密封故障处理方法解析

离心机运行过程中,发现进料管干气密封流量表满量程,密封腔压力同来气基本一致(0.47MPa),干气密封沿进料管缝隙处,向大气侧外泄漏氮气,干气密封盒温度正常(实测39℃),两天以后,进料管干气密封泄漏量加大,干气密封函温度为72℃,密封函的进料管根部(靠近大气侧)温度达114℃,紧急停机检修。入料管处的干气密封,也是双端面结构,一端靠近大气,一端靠近介质。拆检进料管干气密封,发现大气侧密封副机械密封端面磨损,静环卡死在弹簧保持架内,动环密封胶圈呈老化状且干裂成多节。

对泄漏的进料管干气密封解体检查发现:

1)进料管干气密封介质侧动、静环均完好,各O形环完好,没有发现任何磨损痕迹,如图4-59所示。

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图4-59 介质侧摩擦副

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图4-60 大气侧动环

2)进料管干气密封大气侧的动环、静环,表面均出现磨损,磨损痕迹呈规则的同心圆状,无偏磨现象,如图4-60和图4-61所示。

3)进料管干气密封大气侧的动环支撑架,由于高温出现了颜色变化,如图4-62所示的2。

4)动环支撑架外的O形环完好,见图4-62中的B,但内径侧的O形环老化断裂,如图4-62中的A,密封气就是由此处发生外漏的。

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图4-61 大气侧静环

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图4-62 动环支撑架

1—大气侧静环组件 2—大气侧动环 3—介质侧动环 4—介质侧静环组件

(A处为内侧O形环,B处为外侧O形环)

结论:

1)干气密封内部未发现塑料粉末,且介质侧密封环完好,排除介质导致干气密封损坏。

2)干气密封失效,表现为先外漏后高温的现象,可得出动环支架O形环失效泄漏在先,由于外漏严重,密封腔内的密封气压力,无法保证在摩擦副之间形成有效气膜,导致动静环接触,摩擦产生高温。

3)大气侧动静环磨损痕迹,为规则的同心圆,且磨损均匀,说明弹簧没有卡塞情况。

因此,泄漏的原因是,干气密封的O形环失效造成的。需要提高O形环的材料等级,当超过一定的储存时间以后,要更换新的O形环,一般存放不能超过五年。

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