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处理入料管密封故障的方法案例

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:装置停工一段时间以后,重新开工,离心机在运行两天以后,带轮侧的干气密封测量泄漏量的流量表,指示达到了满量程,即超出了计量范围,于是停机解体检修。前面讲过,该干气密封是双端面密封结构,静环为石墨材料,动环为碳化钨材料。干气密封的静环有明显的摩擦痕迹,动环表面也有划痕,动环和静环均不能继续使用,图4-57为静环的表面损坏情况。

处理入料管密封故障的方法案例

装置停工一段时间以后,重新开工,离心机在运行两天以后,带轮侧的干气密封测量泄漏量的流量表,指示达到了满量程,即超出了计量范围,于是停机解体检修。前面讲过,该干气密封是双端面密封结构,静环为石墨材料,动环为碳化钨材料。解体以后,发现靠近介质侧的静环表面沾满了塑料粉末,图4-55为密封表面沾满粉末的情况,图4-56为里面粘满粉末的情况。干气密封的静环有明显的摩擦痕迹,动环表面也有划痕,动环和静环均不能继续使用,图4-57为静环的表面损坏情况。在带轮侧的防尘环上,也沾满了塑料粉末,如图4-58所示。在差速器侧的防尘环,没有粉末,这侧也没有出现泄漏。

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图4-55 表面沾满粉末

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图4-56 里面粘满粉末

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图4-57 静环的表面损坏

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图4-58 带轮侧防尘环沾满粉末

原因分析:离心机的三处干气密封(入料口、带轮,差速器),其己烷冲洗线,由三个阀门分别控制流量,冲洗的作用是,将干气密封系统与母液隔离,三处干气密封的冲洗己烷,来自同一根管线,但在差速器侧没有发现粉末,因此,可以排除己烷管网压力和流量波动的可能,只有带轮侧的冲洗己烷压力、流量发生波动或中断,不能将溢流出的母液有效隔离,导致母液中粉末在干气密封处沉积,然后进入了干气密封内,因静环粘有大量的粉末,进入了弹簧腔内,使弹簧的压缩和回弹无法实现,静环与动环由于接触而磨损,导致干气密封损坏。

预防措施:严格执行离心机开、停车操作规程,检查己烷冲洗阀门的开度、流量是否正常。

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