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解决离心泵轴向力平衡问题的方法

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:从轴承的安装形式可以看出,离心泵产生的轴向力,首先作用在轴承6014上,而6014轴承属于窄系列轻负荷轴承,无法承受很大的轴向力。究其原因是离心泵的轴向力不平衡导致的,那么,接下来解决轴向力的平衡问题即可。通过计算得知,轴向力没有平衡,将孔径由6mm增加到7mm,轴向力平衡效果更好,如图3-63所示。通过加大平衡孔以后,6014轴承温度保持在45~50℃,轴承的使用寿命也提高到24个月。

解决离心泵轴向力平衡问题的方法

某装置造粒系统的离心泵,用于挤压机筒体热水循环,泵的功率为11kW,转速为2950r/min。离心泵投入运行以后,靠近叶轮侧的轴承使用时间短,一般运行40天就会失效,这个轴承的型号是6014。在现场应用中,有时这个轴承失效,但并不影响运行,原因是电动机上的两个轴承起到了支撑作用,只有当这个轴承出现卡塞时,才会导致停车,轴承安装形式如图3-62所示,电动机转子由两个轴承支撑,型号为6209,这两个轴承与靠近叶轮侧轴承串联在一起,即三个轴承支撑叶轮。为了搞清这个轴承损坏原因,测量了轴承温度和离心泵出入口温度。结果显示,泵出入口温度为60℃,而6014轴承处温度为75~80℃,这说明轴承温度高是自身运转造成的,不是泵内介质热传导造成的,因此,排除介质温度的影响。从轴承的安装形式可以看出,离心泵产生的轴向力,首先作用在轴承6014上,而6014轴承属于窄系列轻负荷轴承,无法承受很大的轴向力。因此,即使更换了新的轴承,也并不能长时间运转,而是很快损坏,这个轴承损坏以后,有时仍能运转,原因是这个轴承没有卡塞,处于空转状态,这时是通过电动机上的两个轴承来实现承载的。究其原因是离心泵的轴向力不平衡导致的,那么,接下来解决轴向力的平衡问题即可。

在叶轮上,原设计有6个ϕ6mm的平衡孔。通过计算得知,轴向力没有平衡,将孔径由6mm增加到7mm,轴向力平衡效果更好,如图3-63所示。通过加大平衡孔以后,6014轴承温度保持在45~50℃,轴承的使用寿命也提高到24个月。

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图3-62 轴承安装形式

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