某一台CPC2型叉车发动机在怠速(约600r/min)状态下,叉车起升缸、倾斜缸及转向系统的动作均正常;但当加大油门发动机转速提高后,则出现升降缸和倾斜缸动作均缓慢的现象。这种现象随着发动机转速的提高而加剧,能听到系统发出的有规律的噪声,但转向系统仍能正常工作。
该叉车已处使用中期阶段,由故障现象可排除多路阀无油液流过的故障。右侧换向阀虽有油液流过却可能产生故障的四个原因:油压不够、下降限速阀有故障、管路堵塞和流量不足。其中,下降限速阀及管路堵塞两个原因可根据实情排除,故将检查集中至油压不够和流量不足上。
检查看到升降缸和各管路均无泄漏;将一金属棒紧贴在多路阀上的安全阀处,用耳细听,未听到有溢流声,这表明油压不够不是故障的主要原因。用手摸泵虽感觉有振动,但能听到泵发出的低沉噪声,初步判定泵存在故障,供油不足是主要原因。据此将泵的吸油管拆掉,检查发现在泵吸油口附近堆积了许多滤网片,清除了滤网片等杂物后,换上新过滤器试机,液压系统工作恢复正常。
2.叉车修后调试时油箱温度过高
某一台CPC3A型叉车修后进行调试,其空载或满载时的起升速度均可达到设计要求,转向系统工作正常;但当叉车起动10min左右时,油箱温度便达80℃,并有不断升高的趋势。
根据故障现象和叉车属于初期运行的特点,可以列出如图8-83所示的故障逻辑图。检查时并未听到溢流阀有溢流声,用手触摸多路阀也未感到有振动现象。根据空载或满载时起升速度均能达到设计要求的情况,可排除多路阀存有故障,于是问题就集中到分流阀是否溢流和泵是否有故障。排除泵吸油不畅,油黏度不合格后,拆开分流阀检查发现,分流阀回油口在转向器不工作时没有液压油流出,据此判定故障出在转向器上。更换新转向器后,故障即排除。
经查,该转向器本应为开心无反应式的,但维修时却安装了开心有反应式的,因此导致转向器在中位时分流溢流阀经常溢流,引起系统发热。
3.液压传动叉车养护后无前进Ⅱ挡
一台液力传动叉车进行二级养护时出现故障:挂Ⅰ挡正常,挂Ⅱ挡时比Ⅰ挡速度还低。拆检变速器看到Ⅰ挡离合器鼓表面已因摩擦产生高温变成紫蓝色,前进Ⅰ挡离合器下的两个齿轮(主动齿轮和输入轴Ⅰ挡齿轮)均无法自由转动,证明离合器内部的摩擦片已被烧毁。拆解Ⅰ挡离合器,发现离合器轴(即变速器输入轴)润滑油道已被铝粉堵塞,活塞背面也有大量结块铝粉,离合器主、从动摩擦片因高温烧结成一个整体,无法分离。另外,变速器底部柱状滤网的外层金属丝已经完全剥离破碎,被碾压成粒状。叉车液压力传动系统中只有变矩器中有铝制件,解体检修时看到涡轮背面磨痕明显,可见铝粉由此而生。
该叉车柱状金属滤网用粘接剂粘在滤网固定架上,当其在80~90℃的油液中经过长时间浸泡和振动后逐渐松动,最终脱离滤网固定架,被变速器中齿轮打碎并碾成块粒状,并通过油液循环管路进入到变矩器中,在高速运转中不断撞击涡轮背部,产生大量铝粉。铝粉又通过循环管路流回变速器,进入Ⅰ挡离合器润滑油道中并将其堵塞,离合器摩擦片在缺少润滑油的情况下高速旋转产生高温,导致摩擦片烧结。这样挂前进Ⅱ挡时实际上参加传动的有两对齿轮副,即输入轴Ⅰ挡齿轮与输出轴Ⅰ挡齿轮副、主动齿轮与输出轴Ⅱ挡齿轮副。由于Ⅰ挡齿轮副的传动比大于Ⅱ挡齿轮副的传动比,因此最终起作用的是Ⅰ挡齿轮副,同时Ⅱ挡离合器处于打滑状态,在摩擦片的摩擦阻力的作用下,出现了挂Ⅱ挡时的前进速度比Ⅰ挡时更慢的情况。更换了损坏的部件后,故障消失。
图8-83 故障逻辑图(www.xing528.com)
4.叉车变矩器和变速器典型故障诊断与排除
(1)叉车变矩器典型故障诊断与排除 CPCD5A型叉车在使用中,变矩器有以下常见故障,其诊断与排除方法如下:
1)叉车无法做任何动作(包括液压缸的起升、倾斜和车辆的行走)。其原因是连接发电机和变矩器的齿圈上有几个齿已折断。排除方法:更换齿圈和橡胶套,并视情况更换与之配套的连接盘。
2)变矩器油温过高。其原因是油位不适当;液力传动油散热器、过滤器或管路堵塞;导轮卡死;导轮内超越离合器无滚柱或弹簧。排除方法:加油或排油至规定油位;清洗或更换散热器、过滤器及管路;拆检导轮组内的超越离合器,更换或补装滚柱和弹簧。
3)变矩器漏油。其原因是隔板外缘的O形圈或隔板中央的骨架油封损坏;导轮座上的钢质密封环磨损过大。排除方法:修理或更换变矩器;更换钢质密封环。
4)液力传动油中有大量金属粉末。其原因是变矩器涡轮毂背面的固定螺栓松动,突出部分刮伤连接盘的内表面;变矩器泵轮座内的两个轴承严重松动,导致泵轮、涡轮和导轮之间发生碰撞;垫在泵轮和第三导轮组之间的齿形垫圈磨损,形成“台阶”,台阶处厚度减少1mm以上时,造成第二导轮组可以轴向移动,与泵轮和第一导轮组相碰撞;变速器底部的金属滤网损坏,破裂的网丝通过油道进入变矩器工作空间,在高速运转中受到变矩器各工作元件的挤压和碰撞,形成结块,并产生大量金属粉末和碎片。排除方法:紧固涡轮毂背面的固定螺栓;更换两个轴承;更换齿形垫圈;更换滤网以及被磨损的元件;清洗液力传动系统的各部分油道。
(2)叉车变速器典型故障诊断与排除 CPCD5A型叉车在使用中,常见变速器有以下典型故障,其诊断与排除方法如下:
1)变速器进油压力低,行车无力。其原因是变矩器进油阀芯磨损,油液泄漏;行车液压齿轮泵严重磨损;变速器中的离合器工作油路密封不良。排除方法:研磨进油阀阀芯或更换进油阀;更换液压齿轮泵;更换离合器油路中的密封件。
2)叉车无法行车。其原因是换挡滑阀阀芯主油孔堵塞,液压油无法进入各挡离合器(该滑阀与变速器盖铸为一体);如果已踩过制动器,叉车就再也不能行走了,此情况可能是因制动阀内弹簧太软或折断,造成施加制动力后制动皮碗不能回位,制动滑阀始终处于制动状态,切断了离合器进油油路。排除方法:疏通换挡滑阀阀芯,必要时更换变速器盖按制动滑阀要求安装较硬的弹簧,并更换制动皮碗。
3)变速器有“黏挡”现象(即无论挂前进Ⅰ挡还是前进Ⅱ挡,都只是一个挡位工作,以仅有前进挡为例)。其原因是油液中有大量金属粉末(其中大部分为铝粉),堵塞了前进Ⅰ挡离合器输入轴润滑油道,致使前进Ⅰ挡离合器主、从动摩擦片烧结,离合器始终处于接合状态,输入轴和输出轴无法脱离接合,造成“黏挡”现象。排除方法:修理变矩器和变速器,重点清洗各部件和油道,更换烧毁的离合器摩擦片。
4)挂挡后行车起步时有较大冲击。其原因是缓冲阀阀芯表面起毛刺,阀芯不能平滑移动;缓冲阀阀芯磨损过大,液压油未经缓冲直接进入离合器工作油路,造成冲击。排除方法:配研或更换缓冲阀阀芯,并清洗变速器进油油路。
5)变速器中有敲击声。其原因可能是齿面磨损、齿侧间隙过大、轴承松动、某一齿轮轮齿折断。排除方法:按技术要求检查各零部件磨损及安装情况,必要时更换轴承和齿轮,重新安装试车,达到无敲击声即可。
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