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WBL20型稳定土拌和机液压系统故障诊断实例

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:WBL20型稳定土拌和机液压传动分主传动液压系统和辅助液压系统两部分。大修后试车时,上述两系统各出现一起故障。若加大负载,则转子自行停转,发动机恢复正常。据此推断转子马达和补油泵内漏的可能性不大,集成块有一定泄漏,但不是故障的主要原因。2)辅助液压系统的故障是,发动机在额定转速运转时,操纵多路阀手柄使转子升降液压缸工作,无论操纵手柄控制上升或下降,转子都上升,不能下降。

WBL20型稳定土拌和机液压系统故障诊断实例

WBL20型稳定土拌和机液压传动分主传动液压系统和辅助液压系统两部分。前者控制整机行走马达和工作转子马达,为闭式液压系统,手动伺服液动变量(见图8-81);后者控制液压转向器、尾门开关液压缸及转子升降液压缸,为开式液压系统(见图8-82)。

大修后试车时,上述两系统各出现一起故障。

1)主传动系统的故障是,发动机额定转速运转时转子泵补油压力低,真空表示值超标,转子空转转速比要求值低40r/min左右,实际拌和作业时的补油压力和高压表示值降为零,而低压表示值为1.5MPa。若加大负载,则转子自行停转,发动机恢复正常。

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图8-81 主传动液压系统

1—转子泵 2—补油真空表 3—补油压力表 4—系统低压表 5—系统高压表 6—转子马达 7—蓄能器 8—集成块 9、10—过滤器

如图8-81所示,出现上述故障的主要可能原因:液压油过滤器10阻塞,补油泵吸油管漏气和阻塞;补油泵出口溢流阀压力调定太低,未达设定值;转子马达内泄漏;补油泵磨损,密封件因老化而内漏等。

本着先易后难的原则,先检查补油泵吸油管路和过滤器,检查结果正常;接着将补油溢流阀加垫片提高其开启压力,试车发现补油压力和补油泵吸油真空表趋正常,系统高压表5示值上升为1MPa左右。转子空转时,系统高压表示值降为0.5MPa左右,系统低压表示值未变,转子转速较前次提高到110r/min,比标准值低20r/min,再继续调补油溢流阀,效果不明显;检查集成块,将集成块阻死不用,再试车测试压力与之前相差无几,转子实际试运转时,系统高压表和系统低压表的示值与前次试转一样,负载稍大,转子停转;测转子空转转速为126r/min,与标准值相差不多。据此推断转子马达和补油泵内漏的可能性不大,集成块有一定泄漏,但不是故障的主要原因。仔细分析后,发现系统高、低压表示值变化与系统负载大小变化的方向正好相反。由于转子泵为双向变量泵,而该产品的液压系统只能是A口出油,B口回油,如果转子泵的变量方向相反,则说明进、出油口相反。转子泵的变量是用手动排量控制阀来控制的,控制手柄用推拉软轴连接,如果操纵手柄方向相反,将使控制排量控制阀的控制手柄方向相反,则进、出油口相反。经检查,果然是操纵手柄方向装反了,换接后试车,故障消失。(www.xing528.com)

2)辅助液压系统的故障是,发动机在额定转速运转时,操纵多路阀手柄使转子升降液压缸工作,无论操纵手柄控制上升或下降,转子都上升,不能下降。

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图8-82 辅助液压系统

1—多路阀 2—尾门液压缸 3—双向液压锁 4—单向节流阀 5—溢流阀 6—转子升降液压缸 7、10—压力表 8—齿轮泵 9—单稳分流阀

如图8-82所示,出现上述故障的可能原因:多路阀出现故障;单向节流阀锁死;双向液压锁控制油路受阻,使无杆腔油路单向阀不能打开,回油路不通;溢流阀5调定压力太低,有杆腔油路压力不能建立。

排除故障的程序是,先利用压力表7和10测定系统压力,发现转子液压缸无杆腔进油,转子上升时,压力不大,而转子液压缸有杆腔进油,转子仍做上升运行时,压力接近溢流阀设定值,测试尾门液压缸,动作正常,将转子升降和尾门开闭换向阀互换,试车仍有上述故障现象,说明不是多路阀的故障。

分析转子液压缸有杆腔进油仍上升的原因,可能是溢流阀因压力接近设定值而打开,应进入液压缸有杆腔的油从溢流阀流入液压缸无杆腔,形成一个小循环回路。为证实上述判断,将溢流阀至液压缸无杆腔通道阻死后再试车,发现转子能实现升降,但下降很困难,将单向节流阀开至最大,上述现象仍存在;拆洗双向液压锁,装机试车,一切恢复正常,说明故障出在双向液压锁。

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