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COP1038HD型凿岩机液压系统故障诊断与解决方案

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:某台COP1038HD型凿岩机的H169型二臂液压凿岩机,在换件修理后试机时,出现了以下故障而无法工作:①开机0.5h后油温便超过了90℃,冲击压力从22MPa降到14MPa;②左臂凿岩机回转马达只能正转而不能反转;③左臂A8V-58型柱塞变量泵声音异常。COP1038HD型凿岩机的液压系统主要由A8V-58型双联柱塞泵和主控气阀等组成,如图8-77所示。图8-78 回转液压泵的主阀油路

COP1038HD型凿岩机液压系统故障诊断与解决方案

某台COP1038HD型凿岩机的H169型二臂液压凿岩机,在换件修理后试机时,出现了以下故障而无法工作:①开机0.5h后油温便超过了90℃,冲击压力从22MPa降到14MPa;②左臂凿岩机回转马达只能正转而不能反转;③左臂A8V-58型柱塞变量泵声音异常。

1.凿岩机液压系统的工作原理及特点

在分析故障原因之前,有必要了解COP1038HD型凿岩机液压系统的工作原理和特点。COP1038HD型凿岩机的液压系统主要由A8V-58型双联柱塞泵和主控气阀等组成,如图8-77所示。A8V-58型双联柱塞泵为变量泵,其中一联为回转手动变量泵,为凿岩机回转作业提供足够的液压油;另一联为冲击工作恒压自动变量泵,为凿岩机的冲击、推进提供液压油,其流量随负载的变化而变化。

2.故障原因分析及排除措施

(1)故障①的分析处理 油温过热、温升快、降压幅度大会导致油质迅速恶化,使液压元件受损。造成这些故障的原因如下:

1)冷却系统失效。

2)油箱油量不足或滤芯堵塞。

3)高压泄油或油路不通。

4)液压泵流量不足。

5)液压泵内部运动件磨损。

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图8-77 COP1038HD型凿岩机液压系统工作原理(www.xing528.com)

1—A8V-58型双联柱塞泵 2—恒压变量机构 3—开孔阀 4—主气控阀(A—回转阀 B—推进阀 C—冲击阀) 5—凿岩机 6—冷却器 7—过滤器

对这些故障的处理采用先易后难的办法,在排除原因1)、2)后,对液压泵的压力、流量进行测试,方法是将液压测试仪连接在液压泵的出口和滤芯之间,起动电动机,当油温达到40℃时,分别测试两个臂的回转和冲击液压泵的流量、压力。根据实测数据及其分析结果,拆检液压泵的变量机构,结果发现冲击液压泵调整螺杆已经顶死阀芯,当负载变化时,阀芯因螺杆顶死而无法滑动,导致液压泵配油盘无法随负载的变化而摆动,为此将液压泵调整螺杆往外拧松35mm,将左臂的回转液压泵调整螺杆往外拧松15mm。然后开机分别检测其流量和压力,结果右臂的A8V-58型泵一切正常,开机运行0.5h后,温升和压降均在正常范围内,左臂A8V-58型泵的冲击液压泵的流量和压力也正常,但回转液压泵的故障依旧,为了判断左臂A8V-58型泵是否损坏,采用对换法,将该泵的冲击和回转液压泵的出油管连接到右臂上,再开机试验,结果一切正常,负载运行0.5h,压力、流量、温升均符合要求,这表明左臂A8V-58型泵的性能正常。

根据上述情况,可认为高压泄油或油路不畅是左臂凿岩液压系统温升快、降压快、噪声大的主要原因。据此采取了针对性措施,保证油路畅通,使左臂故障得以排除。

(2)故障②、③的分析处理 根据图8-77分析凿岩机回转油路,得到故障②、③的产生原因如下:

1)回转马达损坏。

2)气路换向阀阀芯发卡。

3)主阀阀芯发卡。

4)连接油路错误。

处理的过程:采用对换法开机试验,即可发现故障是否是由原因1)、2)造成的,结果表明故障原因不是由原因1)、2)造成的;由于主阀体积大,油管多而杂,因此不要马上解体,而应将该阀两端的气管互换,然后开机试验,发现回转马达有反转而无正转(与前述相反),则可判定故障不是由原因3)引起的;经仔细检查主阀油管的连接情况,并翻阅有关技术资料,最后发现回转主阀的一根油管接错了——回转液压泵的出油管(即回转主阀进油管)接在该阀的出油口上(见图8-78),这样,当主阀处于中位时,油路被切断,泵的流量几乎接近0,并会产生高压泄油及噪声,而当主阀处于反转位置时,液压油却回到了油箱,回转马达因此而不能反转。对策是纠正油路。纠正油路后开机试验,故障②、③都排除了。

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图8-78 回转液压泵的主阀油路

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