某一台施维英KVM34X-2023型混凝土泵车出现泵送无力、液压油温升过快及排量调节旋钮不起作用的故障现象。
该车泵送系统的液压系统原理如图8-59所示。液压系统中的组合阀组I是为了减小泵送换向过程中产生的液压冲击而设置的。经分析认为,上述故障现象的原因是出在液压系统上,且主液压系统工作不正常的可能性最大。于是,先在空载状态下进行试车检查,结果一切正常,故障现象无一显现。然后,在负载状态下进行了试车,此时出现了如下现象:仅仅泵送了12m3混凝土,液压油的油温即升高至80℃(冷却系统工作正常);排量调节旋钮不起作用;此时无论是改变混凝土标号还是改变泵送工况,其主油路上的压力值始终为8MPa;当采用听、摸和看的方法对主液压系统中的油管进行检查时,均有较强的油流感。据此状况判定故障应出在组合阀组I上。
由液压系统原理图可知,可能有两种故障原因:
2)由换向阀2、4和溢流阀3组成的卸荷缓冲回路处于常通状态。
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图8-59 KVM34X-2023型混凝土泵车泵送系统的液压系统原理
1—安全阀 2、4、5—换向阀 3—溢流阀 Ⅰ—组合阀组
鉴于以上分析,进行了两种相应的测试检查:一是在换向阀2和5同时处于断开位置时检测安全阀的溢流压力,结果测得此压力值为55MPa,这表明安全阀工作正常,即故障原因1)被排除。二是在换向阀2处于断开位置时进行试车,结果此时排量调节旋钮的功能已恢复正常,且泵送有力,液压油的油温也逐渐下降,但泵送时特别是换向时出现的液压冲击和振动仍很大。由此判定,故障是因换向阀4失效使卸荷缓冲回路处于常通状态造成的。因组合阀组Ⅰ中的换向阀4平时处于右位,只有在泵送换向的瞬间才处于左位以接通卸荷缓冲回路,此阀若被卡死在左位,空载试车时因无负载,设定压力为8MPa的溢流阀3未出现溢流,故而一切正常。而当有负载时,此阀则被打开(一般工况下主油压在10MPa以上),使此卸荷缓冲回路处于常通状态,这样主油路的液压油就直接流回油箱,从而造成泵送无力、液压油温升过快的故障,此时虽可调整排量调节旋钮以增大主液压泵的排量,但因参与工作的液压油大部分已流回油箱而未能增加,因此排量调节旋钮就不起作用了。
拆检后发现,换向阀4的阀芯因磨损已被卡住,更换新件后故障现象即消失。
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