某一台PC200-5型挖掘机在操纵斗杆阀时,出现斗杆缸活塞杆伸出后不能缩回的故障现象,但若联合操纵动臂PPC阀,加之挖掘机本身的重力,斗杆缸活塞杆可以被动压回。该机的其余各机构动作和性能均未见异常。
根据斗杆缸的液压系统原理(见图8-28),该斗杆缸活塞杆只伸不缩的故障原因有以下几个方面:
1.缸筒及活塞杆损坏,或因活塞密封环磨损超限造成内泄严重
拆下斗杆缸(见图8-29)解体后发现,活塞4的密封环5完好,说明内泄并不严重。而后,又检查了活塞杆1及缸筒2,发现活塞底部缓冲柱塞10已松脱,并在活塞杆的运动作用力下撞伤液压缸底部。从解剖后的斗杆缸可知,底部缓冲柱塞松脱是由于锁紧螺母6未能压住螺纹胶粒8,使胶螺纹粒在液压油中受浸泡、冲蚀,在油压、油温的长时间作用下日久失效,并从活塞杆小孔中脱出,导致其上的12粒钢球7部分脱落,缓冲柱塞也因无锁紧而脱出,最终造成缸筒损坏和液压回路出故障,从而出现斗杆缸活塞杆只伸不缩的现象。
图8-28 斗杆缸的液压系统原理
1—发动机 2、5—柱塞泵 3、4、8、13、15—溢流阀 6—变量泵 7—油箱 9—PCC阀 10—主控阀 11—斗杆缸 12—滑阀 14—单向阀 16—滑阀
图8-29 斗杆缸的结构(www.xing528.com)
1—活塞杆 2—缸筒 3—上部缓冲柱塞 4—活塞 5—密封环 6—锁紧螺母 7—钢球 8—螺纹胶粒 9—底部油管 10—底部缓冲柱塞
2.液压回路堵塞
为此清洗液压回路,除去回路中的油垢、泥沙和铁屑等污物,从清洗后的液压油中还找到了已破损的钢球,连续冲洗液压回路5~6次后,当装好回路试机时,故障却仍未被排除。
3.控制油路故障
为判断故障是否是由控制油路引起的,将控制斗杆油路的控制油管与铲斗或动臂缸的控制油管对调,从对调后的状况就可判断故障是否在控制油路的回路上。经对调试验证实,故障与控制油路无关。
4.主控阀故障
由图8-28可知,主控阀10是受控制油路控制的,通过以上分析可以肯定,故障出现在主控阀内。解体主控阀后发现,主控阀内滑阀的阀芯中有一控制斗杆慢动作的滑阀12的阀芯被卡死,需用锤子的木柄轻轻敲击或用掌子的用力拍击才能抽出,而且此阀芯存在有极轻微的拉伤,从主控阀内还清洗出一部分铁屑。于是,用0号研磨膏将卡死的阀芯和阀座孔加以对研,并对主控阀进行彻底的清洗,重新装配后,机器故障被彻底排除。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。