日本日立EX系列和小松PC系列液压挖掘机均采用OLSS控制系统作为两主泵的变量控制系统。此两系列挖掘机是一种集成度较高的机电一体化产品,通过采用OLSS控制系统可使挖掘机获得较高的工作效率,又能减少安全阀在高压和低压溢流时的能量损失,从而达到节能的目的。OLSS控制系统的组成如图8-25所示,系统若出现问题,挖掘机会出现三种故障:①发动机负荷过大,表现为发动机转速下降过大或停止转动;②工作、行走、回转装置不能动或速度低;③系统液压油温度过高,液压泵噪声大。
下面以小松PC200-5型挖掘机为例,对上述三种故障的排除方法做一简单的介绍。
图8-25 OLSS控制系统的组成
1.发动机转速下降过大或停止转动
首先应排除发动机本身的故障,使问题局限在主液压泵控制系统上。为了最大限度地利用发动机功率,该系列挖掘机采用恒功率控制系统,因而主液压泵具有自动调节输出动力的性能。当系统负载压力上升时,主液压泵输出流量减少;当负载压力下降时,主液压泵输出流量就增加,从而使系统压力p和流量q的乘积pq保持为常数(见图8-26),因此保证发动机总是在恒功率输出的最佳工况下工作。通过恒功率控制,发动机的功率几乎全部能被利用,较好地解决了发动机功率与液压泵的匹配问题,为液压系统实现高效节能奠定了基础。此恒功率控制功能是由转矩控制阀TVC来实现的。若该阀出现故障,将会使发动机超负荷运转。TVC阀的检查、调整过程如下:
测试条件:发动机处于高速空转;液压系统油温为45~55℃;先导压力正常;系统主安全阀溢流压力也正常。
操纵动臂操纵杆,分别将其置于空挡和满行程两种状态,然后测量TVC阀在此两种状态下的输出压力,看是否均在规定范围内,否则应对TVC阀进行调整:松开该阀上的锁紧螺母,转动调节螺钉(顺时针转动时压力升高,逆时针转动时压力降低),调节螺钉每转动一圈,压力调整量约为0.35MPa。调整后仍须再次重复上述检测步骤,直至输出压力正常为止。
2.工作、行走、回转装置不能动或速度过低
首先应排除主控制阀、先导压力系统、主安全阀等处的故障,这样故障原因就在NC阀和喷射压力传感器上了。NC阀和喷射压力传感器可使液压系统中的流量信号转变成压力信号,并影响主泵变量系统的工作。NC阀的输出压力只与压差(pt-pd)成反比,压差是在控制阀体上喷射压力传感器处形成的(见图8-25中的pt和pd)。此压差可控制NC阀的输出压力pi的大小,即当挖掘机所有操纵杆均在空挡时,系统中的液压油经两主控制阀的中路油道全部流回液压油箱,这时喷射压力传感器处的压差(pt-pd)值最大,此压差作用于NC阀,使其输出的先导压力pi值最小,所以主液压泵旋转斜盘倾角最小,从而主液压泵的流量最小,因此系统中能量损失最小;相反,当操纵挖掘机上某一操纵杆时,(pt-pd)值变成最小,则pi值就最大,泵的排量也就达到最大,从而使挖掘机工作装置的工作速度也加快。当NC阀或喷射压力传感器出现故障使NC阀的输出压力pi值较小时,主液压泵旋转斜盘倾角也随之变得最小,导致系统中的流量不足,因此造成挖掘机工作、行走、回转装置不能动或速度过低。
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图8-26 恒功率特性曲线
当出现上述故障时,应对NC阀和喷射压力传感器进行检查和调整。首先对喷射压力传感器做检查和调整,其测试条件:系统液压油温度为45~55℃;解除油箱内压力(慢慢松开加油口);利用压力表适配器接好高压表(6MPa)和低压表(2.5MPa);让发动机高速空转。然后,利用挖掘机的工作装置将履带一侧支起,在履带自由转动的条件下测量作用于NC阀上的压差(pt-pd)值,当挖掘机操纵杆在空挡(履带不转动)位置时,此压差应为1.3~1.9MPa,当操纵杆在其行程末端位置时,其压差应为0.2MPa。如果压差不在此标准范围内,应进行调整:松开喷射压力传感器喷口卸载阀上的锁紧螺母,转动调节螺钉(顺时针转动螺钉时压力升高,逆时针转动时压力降低),此螺钉每转动一圈,压力调整量为1.66MPa。调整后,应再次检查此压差。待传感器的压差调整好后,再检查NC阀的输出压力pi值,若不符合要求,应对NC阀进行调整:松开NC阀上的锁紧螺母,转动调节螺钉(顺时针转动时压力升高,逆时针转动时压力降低),螺钉每转动一圈,压力调整量为0.43MPa。
3.液压系统油温高,液压泵噪声大
首先排除引起此类故障的原因:泵体磨损;液压油散热效果不良;主安全阀调整不当。这样,故障原因应出自截断阀CO了。微机控制作业的挖掘机,它一般在功率特性曲线的c段上工作(见图8-27)。
图8-27 功率特性曲线
当压力上升至p2后,流量就按直线b变化。由图8-27中可知,功率减少了近似一个三角形的面积,如同被切除了一部分,故称直线b为CO(CUT-OFF)直线。当液压系统工作压力达到安全阀的设定压力时,CO阀的pco1值(见图8-25)就变小,主液压泵的流量也就减少。这样,就可减小主安全阀溢流时引起的功率损失,从而减小挖掘机超载时因溢流过多引起系统发热的不良后果,以及降低系统的温升和液压泵的噪声。CO阀的调整方法如下:
测试条件:液压系统油温为45~55℃;压力表(6MPa)已接好;发动机处于高速空转状态。然后操纵挖掘机的操纵杆,使动臂(下降除外)、斗杆或铲斗三者中任一部件处于卸载状态,此时测量CO阀的输出油压应不大于0.55MPa。如果CO阀的限定压力偏高,致使液压系统主安全阀出现溢流时液压泵的排量并未减少,此状况下应对NC阀做调整:松开NC阀上的锁紧螺母,调节其上的调节螺钉(顺时针转动为压力提高,逆时针转动为压力降低)。若调整后油压仍不下降,则是CO阀损坏了。
由以上分析可知,OLSS控制系统的工作程序是由先导压力通过TVC阀→CO阀→NC阀(由喷射压力传感器控制)→伺服阀,从而控制变量柱塞泵斜盘的倾角,即控制液压泵的流量和压力。
挖掘机出现的故障有时是多方面的,以上仅是针对某一项故障而言的排除方法,在进行故障排除时应综合考虑。例如,某一台日立EX270型挖掘机在施工中出现发动机功率严重不足的故障,表现为发动机空转时一切正常,但稍带负荷时发动机就严重冒黑烟甚至熄火。由于维修人员在对存在问题判断不准确的情况下就维修发动机,结果故障依然存在。于是又更换了两台主液压泵,但问题仍没有解决。最后,在查对了有关技术资料后,对先导压力、TVC阀的输出压力pic、CO阀的输出压力pco、nC阀的输出压力pi进行了测量,才发现是压力值严重超出了其规定数值,在排除了NC阀本身故障后,断定问题出在喷射压力传感器上。经检查发现,引起此故障的原因是过滤器(由于喷射传感器的喷嘴口较小,为防止其堵塞而特设的)堵塞,清洗后故障排除。
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