故障现象:压缩机长时间运转不停机,不制冷。
故障检修:
1)经过一点点地查漏,发现蒸发器可能有泄漏点,将电冰箱放倒平躺在铺有毛毯的维修台上(后背向上),从上面两个发泡孔分别注入氮气;利用氮气力量将背板与发泡层隔开;撬开背板,如图6-1所示。
图6-1 撬开背板
铝熔点很低,铜铝焊接时需严格掌握火力大小
2)用螺钉旋具或其他器具将机器已发泡好的发泡剂挖开,用洗涤剂泡沫对蒸发器管道逐步查漏,检查到铝管有砂眼,如图6-2所示。
图6-2 扒开发泡层
在检查到铝管有砂眼微漏,可直接补漏,建议最好将蒸发器全部铝管更换成直径为0.6cm的铜管,用银焊条和焊粉进行铜铝焊接后再进行保压观察,如图6-3所示。
图6-3 蒸发器接头处有油污
试对其补漏、抽真空,充注制冷剂后,通电,试用手摸高压管及冷凝器有温热感,且可以听到蒸发器内制冷剂的流动声,但其蒸发器表面只结露、不结霜。
估计是电冰箱使用许久了,制冷系统内积存了一定量的冷冻油,以致蒸发器不能充分地吸收周围的热量,造成不制冷。
在压住发泡后的位置时不要用力过大或过小。
维修措施:
1)打开后背板首先需要对其进行发泡。考虑到发泡剂对铝管有腐蚀作用,先用铝薄胶带将冷藏蒸发器进行密封,如图6-4所示。(www.xing528.com)
图6-4 对蒸发器进行密封操作
2)发泡剂的A、B黑白料的比例为1:1,如图6-5所示。
图6-5 A、B料
3)将其搅拌均匀后在膨胀瞬间倒入需发泡部位,立即用硬纸板将发泡部位压住,如图6-6所示。
图6-6 发泡
因系统漏氟,导致管道内少量冷冻油变质,所以要尽量对其清洗。
4)发泡完后用刀对多余部分发泡剂进行切除,然后将后背板合上。
5)用R-22制冷剂对系统高低压管道进行清洗,最好采用R-22制冷剂液体清洗,如图6-7所示,可将系统残留油质带出。
图6-7 用R-22清洗高低压管
对各系统管道进行全封闭焊接,再用氮气对整个系统进行保压,避免焊接不良导致接头漏氟。
更换过滤器后再进行抽空(先用压缩机从过滤器工艺管进行自身抽空,若无气体排出,再进行工艺管焊接,然后再用真空泵进行抽空约30min后加入制冷剂即可)。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。