在江厦潮汐试验电站二期工程中,由于机组进出口流道已定,而单机容量比原来增大了1.4倍,灯泡比由0.8增至0.9,运行工况也由四种增至六种,这就需要将转轮在江厦潮汐试验电站流道中做全模拟试验。图3-5为700kW机组流道图。
图3-5 700kW机组流道图(单位:mm)
可用于江厦潮汐试验电站的转轮有可正反向发电、正反向泄水的四种运行工况的1号机(GZN005)转轮和有正反向发电、正反向泄水和正反向水泵等六种运行工况的F03(SGZ4—25)转轮。为比较两者的性能,将两种转轮在同一流道上作同台试验。试验在河海大学(原华东水利学院)的双向水泵水轮机能量试验台上进行,在两个平水塔中间装设模型机组段,通过改变水系统实现六种工况。
试验台主要设备包括:转轮直径φ250mm的双向贯流式水泵水轮机模型机组,容量为7.5kW的两用(发电机、电动机)直流测功电机,容量为40kW供水轴流泵,以及相应的交直流电源设备和测量仪器仪表等。
试验水头:上下游平水塔内装有测压管与连通管相接,两连管水柱之差即为试验水头,其变化范围为2~2.5m。
试验流量:采用薄板矩形全宽堰测量,未经容积法率定。公式如下:
其中
式中:Q为流量,L/s;B为堰口宽度,m;h为堰顶水深,m;C为流量系数;D为堰高,m;D<1,ε=0;D>1,ε=0.55(D-1)。
试验台综合误差为±0.96%。原华东水利学院试验台布置图见图3-6。(www.xing528.com)
图3-6 试验台布置图(单位:cm)
1—测功电机;2—测速装置;3—正泵滚水口;4—模型机组;5—旁通管;6—溢流管;7—反泵滚水口;8—供水管;9—封板;10—平水栅;11—测压管;12—堰板;13—供水管
试验结果对比见表3-1和图3-7。试验结果表明:在H r=3m、nr=125r/min、D 1=2.5m条件下,F03转轮(3号机)真机正向工况最高效率比原转轮(1号机)高1.2%,反向工况效率相同。
表3-1 1号、3号机转轮同台试验结果对比
在反向工况效率同为67.6%时,F03转轮的出力可达545kW,而1号机转轮仅为492kW,两者相差达9.7%。况且F03转轮做过六种工况的模型试验,而1号机转轮仅做过四种工况的模型试验。因此,在江厦潮汐试验电站二期工程中选用F03转轮是合适的。
F03水轮机运转特性曲线见附图1,综合特性曲线见附图2。
图3-7 1号、3号机转轮同台试验比较
按郎斯潮汐电站运行经验,采用六种运行工况后,可使电站平均出力由45MW,增至65MW,总的抽水效率达到280%,即抽水消耗1度电,可再发出2.8度电。采用六种运行工况的F03转轮,也可为设计制造大型潮汐机组积累必要的经验。
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