(一)事故的经过
2009年7月12日,某空气分馏公司发现冷箱距离地面10余米处的外壁V18管线阀附近有跑冷结霜现象,即安排停车检修。12日当天对分馏塔的低温液体进行了排空,13日10时至14日15时30分,进行了加温处理(压缩空气吹扫)。在未完全确认冷箱内温度是否降到具备安全作业条件的情况下,决定开箱扒砂作业。7月15日6时,该空气分馏公司开始扒砂作业,为了加快扒砂速度,没有从冷箱原来设置的320mm高的扒砂口扒砂,而在冷箱底部用气割割开一个600mm×800mm的扒砂口。当扒砂作业开始不久,突然发生冷箱从中段断裂倒塌,冷箱内部的分馏塔上塔、粗氩塔Ⅰ和粗氩塔Ⅱ等设备也同时折断倒塌,塔内2000多米3的珠光砂在很短时间,向外喷出,现场作业的人员,2人因吸入大量珠光砂窒息死亡,另1人被倒塌下坠的杂物击中头部死亡,8人受伤。此起事故不幸之大幸是,倒塌位置不在塔冷箱附近的低温储罐,若再偏离几十度,会殃及低温储罐,造成的损失会更加严重。排除了化学爆炸的可能,证据有三:
1)根据对事故当事者的询问,事故发生时,没有听到爆炸响声,冷箱和塔容器的折断倒塌不是顷刻,而是有一个较短的时间过程。
2)现场没有发现化学爆炸痕迹。
3)从倒塌的分馏塔上塔和粗氩塔的折断口看,没有向外变形等爆炸形态特征。(www.xing528.com)
(二)事故的原因
虽然在扒砂前打开了冷箱顶部人孔盖进行排空和加温处理,但在扒砂时没有完全确认冷箱温度是否符合安全条件;在扒砂作业时,冷箱内部的低温液态气体,遇到外界空气进入冷箱,吸收热量急剧气化膨胀(低温液态气体在常温下变为气体时的体积扩大将近800倍),导致冷箱压力瞬间升高,产生的压力无法从顶部和下部扒砂口全部泄出,从而压迫冷箱器壁,导致破裂,大量珠光砂从破口喷出,冷箱从中间断,分馏上塔等塔器也折断倒塌。
冷箱内的设备是按照单台设备独立设计而考虑稳定性问题,与冷箱稳定性相关的其他综合因素,在单台设备设计时未予以考虑。一旦发生冷箱失稳、垮塌事故,会殃及相关特种设备,包括塔式压力容器、压力管道,造成次生事故。
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