(一)事故的经过
1988年12月28日,某厂新建10000m3/h制氧机在第二次裸冷时发现l、2、4号自动阀箱泄漏,经工程指挥部决定,由施工安装单位进行处理。1989年1月8日,施工单位承担检修任务的三人来到现场后,先行打开1、2、4号自动阀箱吹除阀,然后每人各对一个阀箱开始拆卸人孔盖板螺钉。当处于2号箱位的检修人员卸完人孔盖板螺钉后,忽然想到应找供气厂来人监督一下检修质量为宜,于是便离开现场下去找人。不久,处于4号箱的另一位同志卸完螺钉并打开人孔后,看到箱内较脏,随即亦离开现场到休息室去取工作服。9时45分左右,供气厂的两名钳工随同检修2号箱的同志来到现场,随后检修4号箱的同志也返回现场。当与处理1号箱的同志(头在箱内,两腿在外趴卧)对话时,发现对方无反应,于是两人便迅速将其从箱内拖出,发现该同志已失去知觉,当即叫来救护车送往医院后,经医生检查发现早已死亡。
(二)事故的原因
1)经对1、2、4号自动阀箱内气体取样分析,发现箱内氮气含量高,尤其是1号箱内含氮达96.8%。
2)经检查发现10000m3/h空气分离低压氮气管网调氮—1阀未关到位,导致6500m3/h空气分离送氮压缩机的低压氮漏入1000m3/h空气分离板式氮通道(纯氮出板式热端设计无阀),然后经过上塔从污气氮管进入自动阀箱。(www.xing528.com)
3)管理不善,这次检修自动阀箱是在低压氮早已并网(1988年10月8日大停气时实施)的情况下,一是未对调氮—1阀关闭状态进行检查;二是未对箱内气体取样分析;三是未在箱外设专人监护。
(三)防范措施
1)加强对职工的安全意识和专业安全知识教育,不断增强自我防范和群体防范的能力。
2)在进入容器内进行检修等作业之前必须做到:一是与工艺人员取得联系,卸除容器内压力负荷并用盲板将其与管网系统隔离,挂好标志牌并进行交接班;二是对容器内气体取样分析,应确认符合安全规定后才允许人员进入;三是容器内有人工作期间,人孔外须有人进行监护。
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