某厂供氧系统扩建安装完毕后试运行,启闸阀送氧气时,发生着火爆炸,造成9死1伤的恶性事故。
(一)事故的经过
1985年10月28日下午15时35分,某厂新扩建的供氧系统试车送氧气时,开启DN250mm非氧气专用闸板阀的瞬间,发生着火爆炸事故,造成在场的包括生产指挥调度及有关领导共9人当场烧死,轻伤1人。事故发生在宽3m、长54m的长廊内,DN250mm碳钢输送管的氧源接自中压储氧球罐,通过54m的长廊,长廊内管线上三套调压阀组的管道阀均进行了更换,末端增设了一个Dg150mm的放空阀,整个系统采用碳钢材质的阀。
10月28日15时准备送氧气运行,此时Dg250mm闸阀前氧气压力均为1.6MPa表压,而闸阀后此时表压为“0”。经微量开启闸阀再关闭连续两次后,当第三次打开闸阀时,阀杆螺纹外露部分达45mm,阀突然燃起猛烈大火,同时伴随沉闷的爆炸声,在3m×54m长廊末端Dg150mm放空管处,看到一股黄色烟柱,Dg250mm闸阀及阀前1m长的管道,阀后5m长的管道全部烧熔,阀的手轮与阀体分离,飞出4m。事故发生后,立即停止送氧气,打开球罐侧放空阀放空,此时火势减弱,直至熄灭。
(二)事故的原因
这次恶性事故原因是多方面的。一是设计上存在问题,例如阀材质选择不合理,系统管线无静电接地;二是施工中存在问题,例如新安装的管道未进行除锈和严格的去油脂,特别是试车前不进行管道严格吹扫,未对管道内因施工造成的积炭、焊渣等机械杂质进行清除吹扫。此外,压力表选用不当,使用的非氧气专用仪表,现场检查发现压力表的螺纹连接处有油脂痕迹;三是操作中存在问题,例如无完善的“送氧气试车方案”,当Dg250mm阀两端压差1.6MPa时,直接打开闸阀送氧气是不合适的;加之试送氧气时,3m×54m长廊末端的Dg150mm放空阀处于全开状态是错误的,由于放空阀打开,开启Dg250mm阀时,氧气流速度接近于声速,氧气中的铁屑、机械杂质与阀底密封处强烈碰撞摩擦,又无接地装置,使局部过热,温度达到管内可燃物的燃点,从而引发燃烧、爆炸。(www.xing528.com)
(三)预防措施
1)阀材质的选用应合理,系统管线应有静电接地。
2)施工中新安装的管道应进行除锈和严格的去油脱脂,特别是试车前应进行管道严格吹扫,对管道内因施工造成的积炭、焊渣等机械杂质进行清除吹扫。
3)合理选用氧气专用仪表。
4)应制定完善的“送氧气试车方案”。
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