(一)事故的经过
2006年4月30日,某冷轧制氢站吸附制氢装置配合冷轧检修计划停车,整个装置进行容器管道保压。在此期间,热力厂蒸汽主管网停蒸汽,对蒸汽主管道进行动火检修。焊接前,热力厂施工人员对蒸汽管内余气进行化验,发现蒸汽管内煤气含量为400×10-6,怀疑煤气与蒸汽之间有连通之处。
制氢站人员经过逐个用户地排查分析,发现煤气来自制氢站蒸汽管道,随后在送蒸汽总阀外侧加堵盲板后化验合格,继续检修。
(二)事故的原因
车间技术人员经过分析,制氢装置中有三个加热器,其中E201换热器是蒸汽加热煤气的,E401、E403是蒸汽加热氢气的;将三个加热器的输水阀旁通打开,用煤气报警仪检测,发现输水管内有氢气;对三个加热器进行打压实验,发现E201气侧有水,证明E201加热器泄漏。
分析认为装置停运后,整个装置处于保压状态,高压氢气通过解析气管回到气总管,氢气同时进入E201与煤气混合,加热器煤气侧压力为0.5MPa,蒸汽停止供应后,由于蒸汽总管中没有蒸汽,并且操作人员没有关闭制氢站蒸汽总阀,E201蒸汽加热器内泄漏,煤气通过加热器进入制氢站蒸汽管内及整个蒸汽管网。将E201加热器拆开后,发现E201加热器管子与管板之间焊接质量差,这是导致蒸汽管内串入煤气的主要原因。(www.xing528.com)
车间各级人员对吸附制氢设备结构没有全面掌握,对此工艺设备缺乏管理经验。
(三)预防措施
1)今后再停蒸汽后,制氢站操作人员要关闭制氢站内蒸汽总阀,必要时加堵盲板,将加热器蒸汽疏水阀与煤气疏水排放管脱开,然后检测蒸汽疏水器出口的氢气含量,判断有无内泄漏。
2)车间加强管理,完善操作程序,将停车后设备的各部状态作出详细的检查步骤;加强操作人员的培训,对各类事故要求操作人员能够判断清楚,严格执行处理程序。
3)厂部协调更换新的加热器,提高人员对设备的熟悉程度和对各种介质可能串气的认识。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。