濮城油田具有油藏埋藏深、井段长、地层温度高、注水压力高的特点。薄互层隔层小,无法满足常规偏心分注工具的组配要求,工具配套难;上层压力高时,对封隔器胶筒产生下推力,导致封隔器稳定性差;工具串长,管柱解封负荷大,再加上由于井筒出砂管柱结垢等因素的影响,致使分注井作业解封负荷增加,甚至超过了通井机的极限拉力,加剧了作业风险。
图2-51 小塔三维图
图8-9 濮39H 井不同分注方案预测结果
针对以上问题,从改进工具自身结构和优化分注管柱设计两方面入手,研制逐级解封多级分注技术(图8-10 和图8-11)。研制了封隔配水集成器,满足薄夹层分注要求;研制自平衡封隔器,提高了分注工具的稳定性能;研制逐级解封封隔器,降低因工具串长,解封负荷大而易卡的风险,减少了事故隐患;同时,采用水力卡瓦支撑、水力锚锚定、油管补偿结构,克服高温、高压影响,实现管柱完全锚定,满足了地质细分注水的要求。设计形成“Y221 封隔器+智能可调配水器+Y141 逐级解封封隔器/Y341 自平衡封隔器+水力锚”细分管柱,该管柱具有双向锚定,防止管柱蠕动功能;Y341 自平衡封隔器增加自平衡机构,保证管柱稳定性;Y141 逐级解封封隔器,保证管柱安全性;可调配水,免投捞,提高了测调效率;设计同心集成封隔配水器,缩短了工具间隔;增加强磁定位装置,实现卡点精准定位的特点。耐压80.0 MPa,耐温130 ℃,层间细分耐压差35 MPa,细分最小隔夹层1.2 m。现场试验四级五段分注获得成功,工具最大下深2 763 m,最高注水压力33 MPa。
创新工具如下。
1.封隔配水集成器
注水井段小、夹层薄、口袋小的井,常规的偏心分注技术不能满足其分注要求,封隔器和配水器之间的距离要求在8 m 以上(图8-12)。将一台封隔器和两台配水器集成设计,缩小投捞间距,实现小层段分注。
图8-10 层间细分注水管柱
图2-52 导入零件
②机器自动分层及计算打印时间,如图2-53所示。
图8-11 自平衡耐高压细分注水管柱
图2-53 分层及打印时间计算
③分层计算完毕,得到打印此零件需要1小时03分,如图2-54所示。
图8-12 常规分注管柱
封隔器、配水器一体化设计:一个堵塞器内设置两个水嘴,反洗流道和注水流道合并设计,使一个流道实现两个功能,并保证通道打开与关闭的可靠性(图8-14)。
图8-13 封隔器、配水器一体化管柱
井例:文51-176 井(图8-14)
主吸水层沙二下5.1~5.4 小层对应油井文51-2 井对应层位砂埋,该井开发上需要控制沙二下5.1~5.4,加强沙二下4.6,启动沙二下3.1~3.6,调配为三级三段注水。由于调配后夹层(3.6 m)及注水层段(6.4 m)较小,常规偏心分注无法满足投捞要求,因此采用封隔配水集成细分管柱,能够满足该井小层段、小夹层分注要求。
濮城油田应用薄夹层分注5 井次,调配22 井次,工艺成功率100%,满足薄夹层、小层段、小口袋井分注的要求。
2.自平衡封隔器
下层压力较上层压力高时,水力锚具有锚定管柱防止上顶的作用。当上层注水压力较下层高或下层停注时,水力锚不工作,上下层压力差对封隔器胶筒产生下推力,封隔器易解封。封隔器增加了自平衡机构,提高了工具耐上压的能力(图8-15)。
图2-54 打印时间显示
2.分层叠加过程
单击“制作”按钮开始打印零件,如图2-55所示。
图2-55 开始打印零件
图2-56为激光扫描过程。
图8-14 文51-176 井分注管柱
图8-15 自平衡封隔器(www.xing528.com)
平衡原理:注水状态下,下压高时,下压作用于密封胶筒上的力通过上压缩环、平衡活塞套和洗井套作用于上接头,锁紧机构不受力;上压高时,下推胶筒,将对外中心管产生一个向下的作用力。此时,上压又同时作用于自平衡机构,对外中心管产生一个向上的作用力。这个力稍大于下推胶筒的力,可保证内、外中心管不发生相对位移,防止封隔器锁紧机构解开,造成封隔器失效。
井例:濮3-451 井
地质要求分层情况:
P1:沙二上2.1~沙二下2.3,井段:2 478.1~2 858.9 m,日配注50 m3 均衡,预计注水压力12~15 MPa;
P2:沙二下3.1~4.6,井段:2 872.4~2 937.8 m,日配注30 m3 均衡,预计注水压力24~30 MPa;
P3:沙二下5.1~5.4,井段:2 941.1~2 975.5 m,日配注50 m3 加强,预计注水压力10 MPa。
从地质分层情况可以看出,P2 注水层注水压力高,P1、P3 对应注水层预计注水压力较低,层间压差最高达20 MPa,上次管柱有效期为280 天,起出管柱发现封隔器2 解封,胶筒完好,工艺优选工具类型,将封隔器2 设计为自平衡封隔器,提高了其耐上压高的能力。2018 年3 月27 日下入二级三段自平衡分注管柱,目前该井管柱有效期已达408 天,且继续有效。
目前濮城油田已经应用大压差分注技术20 井次,满足了地质要求。
3.逐级解封封隔器
该工具解封机构由上中心管、下中心管、解封销钉组成(图8-16 和图8-17)。解封时,上提管柱,胶筒在摩擦力作用下保持原位置,解封销钉受到剪切力作用。当上提负荷增加时,解封销钉剪断,锁套上移,与锁簧脱离,上下中心管因无径向约束而脱离,实现逐级解封。无论管柱配置多少级封隔器,整体管柱解封力为一级封隔器的解封力,提高了管柱的安全系数。
图2-56 激光扫描过程
3.后处理
打印完成,工作台上升,如图2-57所示;人工取出零件,如图2-58所示;手动去除支撑,如图2-59所示。如考虑强度需求,可进行二次固化。
图8-16 自平衡封隔器配套注水管柱
图2-57 上升工作台
图2-58 人工获取零件
处理完毕,得到所需零件,如图2-60所示。
图8-17 自平衡封隔器组成结构
逐级解封封隔器的技术关键是解封机构的设计。解封机构具有两个功能:一是承压性,即注水井正常注入时,上、下中心管连接部分的承压达到35 MPa,满足封隔器在井下的工作要求。二是稳定性和可分离性,即注水井正常注入时,解封销钉不会剪断,锁套不会上移;解封时,解封销钉被剪断,锁套上移,中心管顺利分离。两级封隔器之间增加了一个解封距离,可以使封隔器分级解封,由于封隔器双中心管分级设计,减小了管柱解封力。
井例:新濮3-95 井
该井于2016 年10 月17 日下入四级五段逐级解封管柱(图8-18),细分后启动新层5 个,改善了吸水剖面(图8-19),最高注水压力33 MPa,日注水量140 m2。对应油井受效,增油效果明显,井组累增油321 t。2018 年11 月1 日作业调配顺利起出。
濮城油田应用逐级解封管柱26 井次,减小了多级细分管柱的解封负荷,实现管柱逐级解封。
图2-59 手动去除支撑
图8-18 新濮3-95 井下管柱示意图
图2-60 最终零件图
图8-19 新濮3-95 井分注前后吸剖
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